大慶石化總廠化肥廠合成車間輔助鍋爐發(fā)生爆管事故
1993年8月26日16日1時18分,大慶石化總廠化肥廠合成車間輔助鍋爐發(fā)生爆管事故。直接經(jīng)濟損失90.6l萬元。
合成車間大檢修后,于8月24日17時開工。8月26日零時20分,由于空分l0#空壓機故障停車,備用機沒開起來。而在開工階段,儀表風由合成空壓機和空分空壓機雙路供給,現(xiàn)只能由合成空壓機供風,導致儀表風倒串入工業(yè)風系統(tǒng)。零時28分,合成裝置儀表風壓力從0.7MPa降至0.52MPa(要求儀表風≮0.6MPa),致使合成裝置部分控制閥失靈。零時32分,去脫氧槽的102-U蒸汽冷凝液出口氣缸閥失靈,造成101-JC表面冷卻器外送冷凝液滿罐。
零時40分,脫氧槽在突然少收l0l-JC表面冷卻器90多噸水的情況下,l01-U液面由55%急速下降至零。這中間,由于查找原因,開副線閥、開泵等延誤了時間,致使鍋爐給水泵104-J抽空。1時04分,l0l-F高壓汽包液位LRC-l由55%突然降至16%,汽包另一套電極液位指示為零。在兩個液位指示不一致的情況下,末到現(xiàn)場檢查,操作人員誤認16%液位是正確的,而沒有果斷滅火停爐,造成事故擴大。1時18分,輔鍋干燒而爆管一根。
在處理事故中,由于汽碳比下降到1.5:1(正常3.5:1)達5分鐘,使一段爐101B觸媒結炭粉碎,損失l0.2噸;104-DH高溫變換爐超溫達685℃,高變觸媒全部失活,損失77噸;爐管損壞兩根,造成化肥廠全廠停工。
事故原因
(1)生產(chǎn)管理有漏洞,儀表風由空分、合成兩路供給,當l0機故障停車時,備用8機達不到備用狀態(tài)而不能立即啟動。使儀表風系統(tǒng)壓力下降,造成部分控制閥關閉。
(2)職工思想麻痹,責任心不強,101-U和101-JC液位發(fā)生大的變化,而沒能及時發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)場操作人員在生產(chǎn)異常時,未到現(xiàn)場檢查。無根據(jù)地相信有16%的液位指示,而忽視另一個指示為零的可靠性,造成誤判斷。
(3)在場的車間領導指揮失誤,在汽包液位下降到“0”時,沒有果斷的下達正確的命令,造成爐管嚴重燒壞觸媒結炭失活的后果。
(4)操作人員缺乏獨立處理生產(chǎn)的能力,使事故不斷擴大。