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茂名石油工業公司煉油廠催化裝置處于檢修后開工過程中汽油串八瓦斯管線 爐溫超高燒壞設備

1984113日.茂名石油工業公司煉油廠催化裝置處于檢修后開工過程中。當天730分,反應崗位已達到裝催化劑條件,爐101保持恒溫,等待裝催化劑。830分,當班班長聯系罐區向一級吸收塔送汽油,建立液面后開始三塔循環。約9時,發現爐-101煙囪大冒黑煙。在進行停爐檢查處理時,發現爐10l爐膛溫度已高達1100℃,再生器分布板下溫度已達700℃(指標為≯550℃)。爐101操作工關小油火和二次風,但溫度仍繼續上升。此時,爐101爐膛溫度、再生器分布板下溫度都已超過1100℃,再生器床層溫度已達720℃。又將爐101油火熄滅.溫度仍不下降,并發現密相提升管靠塔壁處過熱發紅。此時,將爐101的瓦斯火熄滅,溫度才慢慢下降。經停汽檢查,發現分布板下大型卸料管、密相提升管護套、分布板中心人孔等設備被燒壞;裝置被迫停工8天,直接經濟損失7.47萬元。

事故原因

1)穩定崗位建立三塔循環過程中液面平衡不好,吸收塔氣態烴循環線與瓦斯總管的兩道切斷閥只關一道,而所關的這道閥又因腐蝕嚴重關不嚴,汽油串入瓦斯管線中,造成瓦斯帶油。

2)技術素質低。爐101操作工在爐超溫時判斷不準,沒有采取果斷措施,只關小油火,沒關瓦斯火;而爐超溫卻是因瓦斯帶油引起的。

3)開工秩序混亂。崗位人員外出檢查時,儀表室無人監盤,未能及時發現溫度變化。

教訓

1)加強對工人的技術培訓和崗位練兵,提高工人的技術水平。

2)裝置開工中,對流動介質不同的連通閥門全部關閉,防止互串。

3)儀表室要有專人監盤,隨時掌握操作變化情況。

4)裝置大修時,對使用時間長及不好用的閥門、管線及時修理或更換。