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一起窯57米處掉磚紅窯工藝事故分析

一、事故經過

2017年3月10日,??公司按照年度計劃停窯20天進行檢修。當時對窯磚檢查測量,發現57米到60米窯磚有局部剝落,最薄處為140mm,周邊其它磚厚190mm左右。經工藝組討論,決定該區域耐火磚計劃到9月份窯檢修時更換。
4月30日-5月10日,計劃停窯10天。當時對57米到60米窯磚再次進行檢查測量,未發現有惡化跡象。決定該區域耐火磚還是按原計劃在9月份窯檢修時更換。
5月11日10:55,生產過程中窯主電機電流波動值突然由124A上升至490A,液壓擋輪壓力由3.59MPa波動到9MPa。工藝、機械、電氣等專業人員到現場檢查,判斷為窯皮不平整導致。此后,工藝上雖多次調整,但窯電流和液壓擋輪壓力波動大等問題并未得到緩解。
5月24日0:28,廠區連下大雨,5:48發現熟料輥破電流高,5:53分“胴掃”顯示在57米處有一個400℃高溫點,現場測量為371℃。開軸流風機冷卻;6月11日,57-64米處胴體溫度保持在340-390℃。
6月12日7:30至6月13日19:30因供電局變電站檢修而停外電,利用余熱發電保窯運行。
6月13日19:23外部供電正常,當班窯操作員按照切換外電操作方案進行操作:
19:47產量由360t/h降至100t/h。
19:48停窯尾煤粉稱并關閉分解爐噴煤管閥門,燒SP窯。
19:49窯頭稱跳停,19:51重新開啟窯頭稱。
19:49-19:50窯速由4r/min降至1.0r/min。
19:52由于窯電流高,窯速提至2.0r/min。
19:58停煤磨。
20:02停入窯斗提。
20:05正準備停窯主電機時,中控發現胴掃57米處局部溫度高達567℃。呼叫崗位到現場確認,崗位發現窯胴體57米處有燒紅現象,立即匯報中控和相關人員,經公司領導批準止料停窯處理。
6月13日20:06停窯,??公司組織人員對窯57-64米耐火磚進行更換,經過94.75小時的搶修,于6月17日18:47投料恢復生產。
 
二、事故原因分析
(一)直接原因
窯內57-72米磚從2011年10月投產至今使用了6年,已達到更換周期。且在今年3月的窯檢修過程中已發現有局部剝落現象。但由于心存僥幸心理,思想重視不夠,經驗不足,故未對該處窯磚進行及時更換,導致掉磚事故發生。
(二)間接原因
1、??公司外購石灰石成份波動大,造成入窯生料成分波動大,導致生產過程熱工波動大,影響了窯耐火磚壽命。
2、在切換外電時,為了保護窯尾噴煤軟管而燒SP窯,同時窯頭煤粉稱跳停1分鐘,造成窯內溫度一冷一熱,對窯磚破壞很大。
3、在切換外電時,窯速降低過快,造成窯熱振加大,對本來就不好的窯磚破壞更大。

三、事故防范及整改措施

針對這次事故,制定以下防范措施:

1、9月份停窯檢修時,更換窯內64米到72米耐火磚,并對窯大齒圈及輪帶進行調整,解決窯振動、輪帶滑移量大的問題。

2、管理重心前移,嚴格管控進廠石灰石的驗收和均化,減少原材料波動,提高窯熱工穩定性。
3、提高工藝管理重視度:對日常生產過程中存在的工藝問題要及時、果斷地采取措施處理,將生產上的事故風險降到最低。
4、規范對耐火材料管理:認真做好耐火材料的檢查。通盤考慮耐火磚運行周期、實測厚度、運行工況和風險大小等,避免類似問題發生。
5、以此為案例,在公司內部組織檢討反思,舉一反三,吸取教訓,防止類似的事故發生。