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水冷壁管內堵塞物(氧化鐵)沉積爆管

設備簡況:

某熱電廠#3機組為燃煤機組,汽輪機采用哈爾濱有限責任公司制造的CZK350/320-24.2/0.4/566/566型超臨界、中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、直接空冷、采暖供熱抽汽式汽輪發電機組。#3爐為哈爾濱鍋爐(集團)股份有限公司生產的HG-1140/25.4-YM1型鍋爐,為一次中間再熱、單爐膛、前后墻對沖旋流燃燒方式、尾部雙煙道、煙氣擋板調節再熱汽溫、平衡通風、緊身布置、固態排渣、全鋼構架、全懸吊結構Π型超臨界本生直流鍋爐。#3發電機為哈爾濱電機廠有限責任公司制造的QFSN-350-2型三相、二極、隱極式轉子同步汽輪發電機,冷卻方式為水-氫-氫型。脫硫采用石灰石-石膏濕法脫硫方式,并配有脫硝裝置。#3機組2011年1月22日投產以來,事故前最后一次大修在2012年8月15日-10月3日,大修后機組運行一直穩定,修后連續運行168天。

圖片

事前工況:

某年8月11日#3、#4機運行,#3機組負荷 238MW,主汽壓力18.9Mpa,主汽溫度548℃,再熱汽壓力2.62Mpa,再熱汽溫548℃,主蒸汽流量781t/h,總給水流量796t/h,爐膛壓力-53pa,A、B、D磨煤機運行。

電廠“水擊”事故:2人燙傷!西寧火電廠660MW 超超臨界機組人身燙傷事故調查報告書

事件經過:

某年8月11日0:05匯報中調同意:#3爐點火。10:37 #3發電機并網,匯報中調、生產指揮中心。

某年8月11日19:50 #3爐四管承壓檢漏儀#1、5、6、7、9、10、13、16、19、22、24點“越上限”報警,通知熱工、鍋爐檢修。令值班員就地進行檢查。

某年8月11日21:20 #3機組打閘停機。

 某年8月17日#3機組鍋爐水冷壁爆管搶修,工作結束,8月18日11:20#3機組并網。


原因分析:

水冷壁管內堵塞物(氧化鐵)沉積,嚴重影響管內介質通過,導致管壁冷卻效果差,工質流通不暢,垂直水冷壁管管壁溫度升高,過熱爆管。


暴露問題:

1)、相關專業技術人員對我廠350MW機組超臨界直流鍋爐特性了解不足,未及時檢查垂直水冷壁管管內沉積物的堆積程度。

2)、與系統內同類型電廠的技術經驗交流不及時,未采取有效的預防垂直水冷壁管管內沉積物產生、堆積的措施。


防范措施:

根據熱工院及同類型電廠的經驗對垂直水冷壁內沉積大量FeO影響管內通流的缺陷,應對水冷壁進行整體酸洗,把管子內現有沉積物全部清除掉。

加強運行中鐵離子監測、監督,控制和減緩氧化鐵生成同時對鍋爐水冷壁加裝溫度測點,及時掌握水冷壁管的溫度變化情況。

鍋爐啟停過程中加強水冷壁管及集箱的沖洗,將沉積物清除。