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6kV電機保護拒動引起跳機事故

一、 事故概況
2010年3月21日,某發電公司1、2號機組滿負荷運行(135MW)。19:51,2號機組突然跳閘,64A、B段失壓,廠用電快切裝置未動作,運行人員手動搶合備用電源成功,光字牌首出“低真空保護停機”,電氣出“熱工保護”,“64A段PT直流回路斷線”,“64B段PT直流回路斷線”,“2號高廠變A分支速斷動作”,“發電機勵磁系統故障”光字牌。19:53,1號機組跳閘,廠用電快切成功,光字牌首出“低真空保護停機”。
就地檢查發現2號機6kV母線上所帶電動機大多已跳閘,保護動作信息為“負序定時限保護”動作;2號爐A排粉機電機接線盒處冒煙,有明顯焦糊味,接線盒金屬蓋有燒融現象。
二、 系統接線及保護配置
1、6kV廠用電系統接線方式
2臺機組共設2臺高壓廠用變壓器和4段6kV工作段,每臺機組設兩段6kV工作母線,分別由對應的1臺高壓廠用變壓器(以下稱高廠變)供電,變比為15.75±2×2.5%/6.3kV。電源接于發電機出口主變低壓側,其低壓出線分2路(即A分支、B分支)經電纜、開關分別接于兩個6kV工作母線段。
兩臺機組設1段6kV備用母線,由一臺高壓啟動/備用變(以下稱啟備變)供電,變比為110±8×1.25%/6.3kV,為6kV工作母線段提供備用電源,其電源接至110kV母線。廠用電一次系統圖見圖1。正常時2號啟備變充電運行,6kV各工作段的備用電源開關正常時處于熱備用狀態,廠用電快切裝置投并聯自動切換方式。
2、6kV系統保護配置
???? 2臺高廠變低壓出線A、B分支保護配置如下:分支電纜差動保護,分支速斷過流保護和復合電壓過流保護。
6kV母線上電動機的保護配置如下:正序電流速斷、負序定時限、負序反時限、零序電流保護、低電壓保護、堵轉保護、過熱保護。
6kV廠用電系統保護配置圖見圖2。
三、 試驗檢查情況
1、事故后對2爐A排粉機電機進行檢查,發現電機接線盒內短路燒毀嚴重,定子繞組引線與電纜接頭A相,B相燒斷,接頭為絕緣塑料帶纏繞包扎,且未在絕緣板上固定,運行中的振動使電機引線接頭長期與接線盒金屬蓋磨擦,導致絕緣破損引起相間短路。
2、該電機綜合保護裝置為珠海萬利達電氣有限公司生產的MMPR-10H2型微機電動機保護裝置,短路時未動作,檢查動作記錄中只有“過熱告警”信號,無其他出口信息。檢查保護定值正確,裝置接線、CT極性正確,在CT二次側加定值電流校驗保護出口正確,重復試驗3次無異常。判斷保護裝置接線正確,動作正常。
3、對2號爐A排粉機電機開關柜內CT進行了伏安特性試驗,為便于比較,對B排粉機電機柜內CT也做了相同試驗。A、B排粉機電機CT均為LZZBJ12-10型,10P20,變比100/5,CT保護繞組的VA特性數據見表1,VA特性曲線圖見圖3。試驗接線為一次開路、二次加電壓,測量勵磁電流。從圖中曲線對比可見,A排粉機開關保護CT的伏安特性曲線比正常保護CT要低一倍多,說明該保護CT飽和特性太差。
表1??????? 2號爐A、B排粉機開關A相CT保護繞組VA特性數據
NO 勵磁電流/A A排CT保護/V B排CT保護/V
1 0.1 0.3 16.6
2 0.2 1.2 26.2
3 0.3 2.6 30.7
4 0.4 4.3 33.8
5 0.5 6.2 36.2
6 1 19.1 42.3
7 2 21.5 45.7
8 3 22.3 47.9
9 4 22.6 49.4
10 5 23.1 50.9
注:c相結果類似。


4、對64B段廠用電快切裝置在2號機組“熱工保護”動作全停時,廠用電工作電源跳閘后,備用電源未自動切換原因進行檢查:6kV廠用電快切使用的是PZH-1型微機廠用電快速切換裝置,裝置定值正確,出口壓板投退正確,外部接線正常,裝置無切換記錄;做裝置切換試驗,模擬事故下狀態,人為拉掉工作電源開關,備用電源切換正常。查DCS事故追憶,發現2010年3月21日19:51:20,短路發生瞬間,6kV母線A、B段快切裝置均發“PT斷線報警”、“等待復歸”信號,裝置在6kV母線PT低壓側一相或兩相電壓低于10%Un(額定值)時,會判定為母線電壓互感器電壓回路斷線,發出“斷線報警”信號,母線斷線報警信號存在時,裝置不會自行啟動切換。綜上所述,64B段工作電源跳閘后,備用電源未自動切換原因為:兩相金屬性短路引起6kV母線A、B相電壓低于“斷線報警”信號定值,裝置在此信號存在期間閉鎖了備用電源的切換。
5、檢查#2機組6kVA段、B段上電動機微機綜合保護動作記錄,在事故發生時刻均為“負序定時限”保護動作,延時0.5S(“負序定時限”保護整定延時為0.5S)跳閘。
6、#2爐A排電機接線盒內短路,其開關CT飽和,保護裝置拒動,查閱保護動作記錄也無“低電壓跳閘”等出口信息,電機開關是怎樣跳閘的呢?經查閱DCS事故追憶記錄:短路發生后6kV母線失電,鍋爐MFT大聯鎖動作跳掉#2爐A排電機開關。
四、 事故分析及試驗結果分析
1、事故分析
通過試驗、檢查,結合故障錄波、事故追憶、DCS歷史曲線、保護和自動裝置的動作記錄,此次事故過程分析如下:2010年3月21日19:51分左右,#2爐A排粉機電機接線盒處A、B相由于絕緣包扎處磨破發生金屬性短路,電機綜合保護因CT 飽和拒動,引起#2高廠變A分支速斷保護動作,延時1.5S出口跳閘,64A段失壓,該段快切被速斷保護閉鎖。在短路發生后#2高廠變A分支速斷延時1.5S跳閘之前, 2段6kV母線上的電動機負序定時限保護均已啟動,其延時0.5S遠小于廠變A分支速斷延時1.5S,先于分支速斷跳閘。兩臺循環水泵電機跳閘后,引起#2機組“凝汽器真空低”保護出口,“熱工保護”動作停機,發變組出口開關跳閘,主汽門關閉。
#1機組由于僅一臺循環水泵運行,且#1、#2機組循環水進水母管聯絡門為全開狀態,#1機凝汽器真空立即下降,引起#1機組“凝汽器真空低”保護出口,熱工保護動作跳掉#1發變組出口開關,#1機組跳閘。
2、試驗結果分析
此次發生在6kV母線附近一臺電動機接線上的兩相短路,電機CT飽和引起保護拒動,造成事故擴大發展到兩臺機組跳閘,CT飽和是主要原因。
從#2發變組保護屏故障錄波及工控機歷史記錄來看:短路后,短路電流峰高值達15000A,而A排粉機電機CT變比 100/5,其實際準確限值電流系數KX只有4.2,而短路電流是其額定電流的150倍,CT極度飽和,二次側只能輸出非常窄的尖頂波,間斷的尖頂波在一個周期內的電流有效值很小,以致該電機保護裝置拒動。
五、 防范措施
1、對繼電保護和安全自動裝置所使用的CT,除按設計規程嚴格選型外,在更換后及機組大修時,必須做伏安特性試驗,得出拐點電壓,用拐點電壓計算出CT的實際準確限值系數,此系數大于CT銘牌上標注的額定準確限值系數時,CT飽和特性才符合要求,否則應采取措施加以改善。
2、火電機組6kV電動機負序定時限保護普遍存在動作時限整定較小,在母線及母線近區兩相短路時誤動、使事故影響擴大的問題。應從保護機組安全運行的角度出發,根據電動機不對稱故障時的短時允許值,合理整定動作時限,使其躲過母線及近區兩相短路時故障切除時間,以解決此種情況下的保護誤動問題,進而提高機組安全運行水平。