一起機械傷害事故案例
8月4日19:40分左右,機修廠檢一車間在返修合成車間119-C時,造成管工孫貴生(男38歲);頭部受傷,住院救治;管工廖啟倫(男49歲),氨中毒住院治療;現場檢修5名工人吸入微量氨住院觀察。
1、事故經過:
8月3日晚,大檢修后,合成裝置開車冷凍系統引氨過程中,發現119-C管側導淋有液氨排出,分析確定是119-C內部換熱管泄漏。
我廠于8月4日上午在合成車間一樓會議室組織化肥廠和機修廠相關人員參加的119-C檢修專業會上,討論了合成裝置119-C檢修的一些相關事宜,會后出了會議紀要,并制定了119- C檢修方案,提出要求并寫出會議紀要。
8月4日上午,合成車間對管、殼兩側系統進行排氨處理。15:30分管程管箱內通入氮氣進行置換,且有三個排放點進行排放。當天下午13:10分,機修廠檢一車間檢修工人在119-C殼側的入口和出口分別加了三塊盲板,大約17:10分加完,然后,合成車間給119-C殼側充滿水,并進行排放,共充水排放二次,然后邊充水邊排放。約17:35分,化驗車間對119 -C管程進行測爆分析,含氨4.68%不合格;約18:35分化驗車間對119 -C管程進行第二次測爆分析合格(控制指標小于1%),工藝側氮氣置換合格后保持微正壓。然后合成車間開動火票,同時現場配有二套長管呼吸面具,一臺干粉滅火器,看火員蔣春軍和機動處副處長劉延海始終在檢修現場。
19:10分,機修廠電焊工趙明倫開始用氣刨割密封板,將直徑為510mm,厚5mm的密封板割開,但有斷斷續續的連接處,這時管工孫貴生和管工廖啟倫取來大錘和撬棒,氣焊工劉榮用16磅的大錘敲擊密封板西側一下,霎時,119-C密封板彈出,打在距離密封板1.2米(估計值)遠處的孫貴生頭部的右側,同時余氨泄出在場其他8名人員吸入少量氨氣。我廠人員立即找來救護車把傷者送往醫院進行搶救,孫貴生21:00點進手術室,23:30分手術結束;機修廠6名工人住院觀察。
2、事故原因
此次119-c作業是機修廠返修作業,由于事前引入了大量的氨,加之系統流程長、設備多,雖經水洗和N2置換,但系統還是殘余1%的氨。為了保證動火安全,沖入N2以使微正壓達到動火條件;由于對微正壓產生的后果認識不足,沒有考慮到在微正壓情況下,設備內的介質會泄出傷人,加上施工者作業方法不當,造成了嚴重的后果。
3、應吸取的教訓
1、119-c事故發生在檢修開工過程中,對引入工藝介質的設備進行檢修,只注重了防火防爆,忽視了殘余介質對人體的危害和微正壓施工的危險性。
2、每一項施工作業都應嚴格按照HSE管理體系的要求去做。作業前應檢查施工單位的風險評價情況,否則,不允許施工。
3、要做好施工作業的現場監督工作,對存在不安全因素和違反規定的作業,要及時堅決制止。當時現場雖然配備了二套長管呼吸器,但是沒有要求作業人員當即戴上。
4、今后采取措施
為了切實吸取8.4事故的教訓,杜絕類似事故的重演,避免其它各類事故的發生,我們應采取的措施是:
1、加強安全教育,提高全體員工的安全意識。各單位要充分利用好周二安全活動時間,加強對員工的安全教育,經常回顧本廠、本車間的各類事故,做到居安思危,警鐘長鳴。
2、各單位要堅持每月1次的事故預演活動,語言內容要聯系實際,見到實效。
3、今后對工藝系統的設備管線檢修、搶修時要做到置換干凈、徹底泄壓,嚴禁帶壓、帶介質作業,特殊作業要有技術方案。
4、杜絕類似事故再次發生。