電廠#10機啟動失敗事件分析報告
1、事件經過
(1)9月18日,原計劃機組水洗后轉消缺工作。凌晨#10機停機后放散閥未能打開,經泄壓處理后打開正常,接著進行水洗。
(2)18日早上第一次開機,由于泄漏試驗時放散閥未能關閉,無法開機,后經多次傳動試驗后放散閥動作正常。
(3)第二次開機,MarkV發“控制閥未跟蹤”報警跳機,機組還未點火,檢查發現控制閥給定與反饋存在一定偏差,更換了控制閥伺服閥65GC。
(4)第三次開機,出現速斷閥卡澀未能打開,靜態傳動試驗速斷閥正常。
(5)第四次開機,點火正常,但C、D火焰未著, 溫差達 78℃,當時轉速才25%TNH,總工下令停機。
(6)第五次開機,點火四只齊著,但升速至85%TNH時IGV未能打開,MarkV發“IGV控制故障”報警,機組遮斷。更換IGV伺服閥濾網。
(7)第六次開機,點火升速均正常,但95%TNH停掉88QA后,MarkV發“滑油壓力低”、“滑油壓力低聯鎖備泵”報警,88QA聯鎖啟動,當時QAP2/QGP分別為4.9/1.38bar,就地滑油母管壓力為4.5/1.9bar,壓差12psi,各瓦和油管無漏油,瓦溫和回油溫度均正常,將冷油器由#2切至#1,而滑油濾由#1切至#2,同時更換液壓油濾濾芯,又將#2濾切至#1,此時滑油母管壓力由4.5升至5.0bar,壓差降至8psi,停盤車檢查主滑油泵齒輪正常,保險軸及軸套正常,但發現油箱內主油泵出口至VR1進口管法蘭大量噴油,VPR2-1前法蘭呈線狀漏油。將滑油箱到空后檢查VR1進口管法蘭紙墊已經破損,立即更換為金屬墊,啟動滑油泵投入盤車后壓力為7.1/5.1/1.9bar。
(8)19日開機時,95%TNH仍然出現滑油壓力低的情況,手動停掉88QA后沒有自啟,但滑油壓力在4.3~4.8bar之間波動,停機更換VR1。
(9)再次開機,現象同前幾次,停機后將油箱內滑油全部導出進行徹查,所有工作持續至20日,對滑油箱內所有法蘭墊片、螺栓進行檢查緊固,再次將VR1換回原件,對主滑油泵解體檢查,其螺桿、軸承、齒輪、壓板等均正常。
(10)20日21:10時開機,點火正常,滑油壓力穩定,并于21:36時并網運行正常。
2、原因分析
此次故障的直接原因分兩部分:
(1)首先是放散閥、控制閥、速斷閥等工作異常導致啟動失敗。
(2)其次是滑油箱內法蘭紙墊破損漏油造成滑油壓力低。
3、防范措施
(1)年度大修時將滑油箱內所有法蘭紙墊更換為金屬墊,并重新緊固螺栓。
(2)年度大修時增加一個翻板式液位計。
(3)目前液位計存在測量不準的情況,運檢兩部定期(每月1日)對油箱油位進行核查補油,以避免油位低的現象。
(4)利用機組停機機會進行速斷閥、放散閥、控制閥的活動試驗,對各閥前濾網進行定期檢查更換工作。
(5)運行部針對長期連續運行機組制定相應的定期試驗(活動)工作,確保系統在需要工作時,能可靠動作。
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