電廠#3燃機#7噴嘴卡套漏油造成緊急停機事件分析報告
1、事件經過
(1)2007年1月18日7:16時,#3燃機并網;7:19時負荷25MW,開始切重油。7:32時負荷70MW,運行值班員對燃機進行巡檢時,發現輪機間#7噴嘴卡套處漏油嚴重,立即進行緊急停機,并通知值長,值長匯報調度及電廠相關人員。
(2)燃機專工和檢修人員到現場后,打開多端口排放閥vp1、vp2管線放油,分解拆下#7燃油噴嘴前、燃油單向閥后3/4寸卡套短管,經檢查是卡套鎖緊環處有斜向長度約8mm的裂紋。
(3)檢修人員立即將檢修中的#1燃機3/4寸卡套短管更換到#3燃機上,經充油檢查無問題,同時徹底清理輪機間的積油后,申請調度起機,9:13時#3燃機重新并網。
2、原因分析
(1)經對電廠拆下的卡套檢查結果分析,管材的質量存有缺陷。據了解,省內同類機組曾發生過2起3處卡套同一位置裂紋事件。
(2)檢修人員在管件連接時,為使不發生漏油事件,大力緊固,產生扭力使管件變形。隨機組長期運行和起停,以及溫度變化和振動,造成裂紋進一步擴大。
3、防范措施
(1)每次進行檢修時,對可能發生的裂紋管件、接頭進行細致的檢查,不但要對管件外部進行檢查,還要對管件內部進行檢查,必要時可采用探傷的手段進行檢查。
(2)檢修人員在連接管件時,要掌握力道恰到好處,不能用力過猛,避免產生扭力。
(3)在檢修過后啟動機組,運行人員要對機組做細致的啟動前充油檢查,提前發現問題,及時處理,盡可能避免發生緊急停機事件。
(4)為減少故障的發生率,應采購質量好的管材,對現有的管材每次進行更換時必須先進行細致的檢查。
(5)安技部和檢修部人員研討對現有的管材運行到何時應逐步進行更換,避免類似事件再次發生。