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某電廠#5機組真空低保護動作停機的通報

【事故經(jīng)過】
2003年5月30日23時20分,受系統(tǒng)負荷限制#5機組停機備用, 6月2日1時56分點火,5時46分沖轉(zhuǎn),因IV2閥門缺陷,機組于7時20分定速,7時33分與系統(tǒng)并列。運行二值班接班后,檢查各系統(tǒng)正常,8時38分檢查發(fā)現(xiàn)#7、8低加因水位波動跳,重新投入后正常。8時45分開始進行B小機倒換汽源工作(從輔汽倒至四段供汽),8時56分B小機倒換汽源工作完成后,進行A小機的汽源倒換工作(從輔汽倒至四段供汽),在A小機倒換汽源工作過程中,B小機從600rpm沖至1800rpm進行暖機。9時17分06秒,#2真空泵入口真空低信號發(fā)出,9時18分12秒,在A小機倒換汽源工作即將結(jié)束時,#5機組由于低真空保護動作跳閘,盤前人員隨即命令巡操緊急將該小機汽源又倒回輔汽。
機組跳閘后,高旁保護動作快開。當時主汽壓力為7.1MPa,主汽壓力設(shè)定點為6.87 MPa,高旁快開后,自動往回關(guān)。9時18分14秒,甲、乙兩側(cè)高旁主閥關(guān)限位信號相繼返回。9時19分17秒,鍋爐MFT保護動作,但32油槍未跳閘。
跳機前機組負荷70MW,10磨運行、3只油槍投入、A汽泵運行、B汽泵1800 rpm暖機中、#2真空泵運行、#1真空泵備用。機組跳閘前主要參數(shù)正常,軸封壓力:高壓33.8 kPa ,低壓19 kPa;高低旁正常關(guān)閉;凝汽器水位736mm;循環(huán)水入口壓力143 kPa;跳閘前機組20%疏水門開啟,從運行曲線分析,20%疏水門開啟之前真空已開始降低。
跳機后緊急投油槍,維持參數(shù)正常,調(diào)整高壓軸封壓力至40 kPa,低壓軸封壓力為27 kPa,參數(shù)正常后汽機沖轉(zhuǎn),6月2日10時20分定速,10時26分與系統(tǒng)并列.。11時59分#5機再次出現(xiàn)真空下降情況,運行人員及時啟動真空泵,機組真空恢復(fù)正常。
【事故原因】
1.從9時17分開始至跳機,真空從-95kPa降至-80 kPa以下,對應(yīng)排汽溫度由37.7℃升高至52.5℃,且真空泵入口低真空報警信號已發(fā)出,排除熱工保護誤動的可能性。
2.跳機前8時57分至9時05分,軸封壓力出現(xiàn)兩次較大的下降,但并未失去軸封壓力,跳機同時,軸封供汽壓力到零,需進一步分析。
3.跳機前#2真空泵發(fā)出真空低報警信號,未引起運行值班人員的重視,未采取相應(yīng)的措施。
4.跳機前真空大幅度下降,#1真空泵未聯(lián)動,原因為運行值班人員聯(lián)鎖保護投入不正確。
5.6月4日至6月5日模擬當時運行狀態(tài),倒#2真空泵運行,未發(fā)現(xiàn)異常,可以排除由于真空泵問題造成真空下降停機。
6.對真空系統(tǒng)檢查情況:
??? 對故障追憶記錄及曲線分析,排除低加水位低、凝汽器水位過高、循環(huán)水斷水、小機軸封供汽、低壓缸大氣破壞閥動作、電泵密封水斷水、軸封冷卻器水位真空異常、疏水擴容器異常、真空泵水位低及閥門開關(guān)位置異常等原因。
【暴露的問題】
1.汽機跳閘后,鍋爐MFT保護動作。但32油槍未跳閘,原因為用于32油槍跳閘的信號端子X21?5A/5B發(fā)生了短路,從而使鍋爐保護動作后32槍未跳閘。
2.自5月23日起,汽機低壓軸封壓力CRT顯示與就地壓力表指示有偏差,CRT顯示值小于實際值。
【事故責(zé)任及考核】
1.發(fā)電部運行值班人員對#2真空低報警信號未引起足夠的重視,未采取相應(yīng)的措施;#1真空泵聯(lián)鎖裝置投入不正確,對機組由于真空大幅度下降造成的停機事故負有主要責(zé)任,按照華能津楊(2001)91號文的規(guī)定,給予經(jīng)濟處罰3000元。
2.副總工程師田樹學(xué),負有本次停機事故的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,經(jīng)濟處罰200元。
3.總經(jīng)理助理、安生部部長楊文春,負有本次停機事故的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,經(jīng)濟處罰200元。
4.生產(chǎn)副總經(jīng)理鄒德玉,負有本次停機事故的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,經(jīng)濟處罰200元。
5.機組掉閘后,爐MFT保護動作后32油槍未滅火及熱工表計出現(xiàn)的缺陷,安監(jiān)室將在月度考核中提出處理意見。
【采取的防范措施】
1.加強機組軸封系統(tǒng)運行參數(shù)的監(jiān)視和調(diào)整,操作時,加強盤前與就地人員的聯(lián)系。
2.交接班認真檢查各輔機聯(lián)鎖投入方式,確保其在正常投入狀態(tài)。在掉真空原因尚不明確的情況下,提高備用真空泵聯(lián)鎖值。
3.變負荷工況,加強對DEH凝汽器背壓和CRT負壓指示變化情況的監(jiān)視,做好對比參考分析。
4.運行中發(fā)現(xiàn)真空有下降趨勢,立即啟動備用真空泵,及時查找真空下降的原因。
5.啟、停過程避免在60~75MW長時間停留,并網(wǎng)暖機后,漲負荷至80~85MW停留。
6.運行人員巡視檢查中做好就地表計與盤前表計的核對工作,熱工人員及時做好設(shè)備消缺工作。
7.爐MFT動作后,若發(fā)現(xiàn)有燃料尚未切斷,應(yīng)迅速采取措施,查明原因,嚴禁強行點火。

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