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制造工藝不良,葉片斷裂停機

【簡述】2005年12月15日,某電廠12號機由于設計制造工藝不良,葉片斷裂、圍帶脫落,造成機組停機檢修。
【事故經過】2005年12月15日11時27分,13號給水泵定期倒換,在啟動13號給水泵時,2號廠高變復合電壓閉鎖過流保護動作,6112A、6112B開關跳閘,6012B開關聯動成功,6012A開關未聯動,電氣運行值班人員立即搶合成功。因6KV12A段瞬間失壓,12號爐甲、乙磨煤機、甲側一、二次風機因瞬間失去動力電源而停運,12號爐MFT動作滅火。立即減12號機電負荷至3MW。11時33分,12號機組程序逆功率保護動作跳閘。經檢查,機組未發現明顯異常,請示省調同意并機。12時08分,12號機組并網運行,負荷帶至40MW時,汽輪機跳機,原因為軸瓦振動大。經請示匯報調度,同意12號機組停機檢查。經電科院專家現場測試、分析,原因可能為低壓轉子斷葉片或圍帶、拉筋脫落。12月19日揭缸檢查發現汽輪機第23級有2根葉片在稍部斷裂,圍帶脫落3根葉片的長度,進行加裝圍帶和對稱割葉片處理。12月23日09時47分,12號機組并網運行。
【事故原因】
經電科院專家、俄專家、哈汽廠專家現場查看、分析后認定葉片制造工藝不良、設計不合理,是造成此次事故的直接原因。
【防范措施】
1. 加強對機組的軸瓦、油溫、振動、各段壓力的監視,并對監視結果進行比較分析,以便及時發現問題,及時處理。
2. 認真吸取事故教訓,舉一反三,嚴格按照集團公司《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求實施導則》進行對表檢查,有針對性的加強設備檢查和維護工作,杜絕同類事故再次發生。
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