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爐管焊縫質量差 熱水泄漏致停工

事故經過:1999年7月23日,煉油廠重整車間班組人員發現F--203爐管內熱水泄漏出來,停工處理。
事故原因:
1、設施、設備、工具、附件的結構不合理,強度不夠,不符合設計要求。
2、爐管焊縫質量在90年建設安裝時存在問題,可能為夾雜、氣孔、裂紋。
3、因爐管焊縫所在位置無法校驗。
4、F--203煙道內煙氣溫度高達900~1000度,造成爐管材質可能受損,而F--203又因設計因素無法降低這么高的煙氣溫度。
5、車間安全監督不到位,各項安全管理體制不健全。
防范措施和教訓:
1、嚴格控制V--301壓力,杜絕超壓情況出現。
2、在爐管焊接施工中嚴把質量關。
3、2000年大修時將目前結構不合理爐型改為四合一路型。
4、加強車間內部管理。車間技術人員對裝置內發生的情況應及時了解,認真分析。總結經驗,制定出整改措施。