含硫化氫氨氣倒串事故
一、事故經(jīng)過
2002年4月28日,由調(diào)度處組織動力管網(wǎng)車間、硫磺車間按計劃更換聯(lián)合裝置蒸汽集合管至第一雙塔汽提10公斤蒸汽線上DG200的儀表流量孔板,硫磺車間雙塔需停工配合。7時45分調(diào)度處工藝科科長燕××通知硫磺車間副主任劉××要求8時關雙塔蒸汽閥,8時10分雙塔汽提操作員向調(diào)度臺請示將酸性氣改放火炬,因調(diào)度臺對此事需進一步落實,沒有及時同意放火炬。8時20分,動力管網(wǎng)車間孫××向調(diào)度處工藝科科長燕××要求關閥停汽,燕××回傳呼表示同意。8時25分動力管網(wǎng)車間管網(wǎng)班關閉聯(lián)合裝置蒸汽集合管去第一雙塔汽提裝置供汽閥門,然后打開放空閥泄壓,約5分鐘后現(xiàn)場突然發(fā)出嗆人的氨味和臭味。聯(lián)合裝置安全員鄭××聞訊同當班班長一起到現(xiàn)場核查,判定有毒氣體是放空蒸汽帶來的,便立即關閉該放空閥,同時動力管網(wǎng)車間孫××迅速趕到聯(lián)合裝置東北側關閉該蒸汽線界區(qū)閥。聯(lián)合裝置車間張×同志借F扳手給孫××后,繼續(xù)留在現(xiàn)場等待取回F扳手,10時15分張×產(chǎn)生頭痛等癥狀,用氣防車將該同志及另外有輕微吸入的徐××、田××一起送五分院。徐××、田××兩名同志做簡單治療后回家休息,張×轉中心醫(yī)院作進一步治療。此次事故造成一人輕傷。
二、事故原因
1、調(diào)度處在組織此項工作時,雖然召開了協(xié)調(diào)會,但在組織實施這項工作時,在沒有確認第一雙塔汽提裝置界區(qū)閥是否關閉的情況下,便同意動力管網(wǎng)車間停汽的要求;而且就雙塔停工一事調(diào)度處工藝科和調(diào)度臺未做好協(xié)調(diào),對本次事故負有指揮協(xié)調(diào)不力的重要責任。
2、硫磺車間沒有認真執(zhí)行調(diào)度令,沒有在要求的時間控制點以內(nèi)關閉蒸汽線上的界區(qū)閥門,造成硫化氫、氨氣倒串,對本次事故負有重要責任。
3、動力管網(wǎng)車間在停汽泄壓前雖然得到了調(diào)度處的同意,但沒有與硫磺車間進行聯(lián)系,沒有先關閉裝置界區(qū)閥再關集合管總閥后卸壓,對本次事故也負有重要責任。
4、聯(lián)合裝置車間操作員張×自我防護意識差,對本次事故負有一定責任。
三、事故教訓及防范措施
1、根據(jù)我廠《加工高含硫原油安全監(jiān)督管理規(guī)定》的要求,裝置開停工和處理臨時問題時,應制定具體詳細的處理方案并認真組織落實;調(diào)度處室是全廠生產(chǎn)的指揮中心,在組織處理問題時,首先要做好內(nèi)部的協(xié)調(diào),在確定第一道工序完成以后方可允許第二道工序開始動作。
2、各單位在接到調(diào)度令后,必須按照調(diào)度的要求,在規(guī)定的時間內(nèi)完成各項工作,若遇特殊情況不能按時完成,必須及時向調(diào)度令的發(fā)出人反映情況。
3、單位之間應加強協(xié)調(diào)聯(lián)系,接到調(diào)度令后必須和相關單位進行聯(lián)系確認,確認無誤后方可進行動改。蒸汽撤壓時應緩慢進行,現(xiàn)場有專人監(jiān)護,如有異常情況發(fā)生應立即關閥并聯(lián)系處理。
4、各單位要加強對職工的安全教育,崗位人員應加強自我保護意識,遠離與己無關的工作場所,避免意外事故的發(fā)生。
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