電廠#3燃機跳機事件分析報告
1、事件經過
2006年5月8日22:46時,#3燃機值班員正在給#3燃機加抑釩劑,突然聽到燃機運行聲音下降,馬上檢查重油表、輕油表已停止轉動,初步判斷#3燃機跳機,立即跑回TCC間,經確認#3燃機已跳機,立即匯報值長,并確認發電機出口開關已跳開,截止閥已關閉,防喘閥已開,燃機惰走。打印的報警有:
22:46:43:593 liquid fuel forwarding press low trip
22:46:43:593 heavy fuel trip
22:46:44:718 lockout relay 74/86 2a trip
22:46:44:718 g60a gloal alarm
22:46:47:218 gt axtat shaft displacement
22:46:48:000 voter mismatch
22:46:54:593 rfgulalor not in operation
22:47:04:093 turb compl flop damper not closed
22:47:13:593 exhaust frame pressure trouble
22:47:18:468 heavy fuel purge failure to close
22:47時向值長匯報#3燃機輕油泵進口壓力低跳機,并詢問#1燃機是否起了輕油泵。初步判斷由于起了輕油泵,泵入口搶油導致#3燃機輕油入口壓力低,開關動作。
與此同時,值長令#4機快速降負荷,由于汽機HP主汽門前溫度下降過快,值長令#4機打閘停機。22:48時值長將#3燃機跳機和4#機打閘情況匯報省調。
23:06時#3燃機投入盤車,盤車轉速正常,有輕微刮缸。
23:10時#3燃機開始沖油,并啟動#1燃機輕油泵做試驗,試驗結果證實#1燃機啟動輕油泵會造成#3燃機輕油泵入口壓力瞬間低至-0.5bar,致使壓力開關動作(壓力開關定值-0.2bar)。23:30時沖油結束。
23:46時值長令#3燃機發啟動令,24:00時#3燃機并網,5月9日6:56時#4機并網。
2、原因分析
此次故障的原因比較清楚,就是由于#1機做啟機準備時,啟動輕油泵,導致泵入口搶油,造成#3燃機輕油入口壓力低,開關動作,機組跳機。由于#3機故障跳機,造成#4機被迫停機。
3、暴露問題
(1)在故障原因很明確的情況下,應爭取時間,向調度申請迅速恢復啟機。此次#3燃機從跳機到再次并網,共用時1小時15分。屬人為原因造成的延誤。
(2)相關試驗應盡可能安排在機組停機時試驗,不要在安排啟機的機組上耽誤時間。
(3)運行人員在此次試驗中做得不徹底,如應檢查一臺機組沖油時,是否會對另一臺機的泵的出口及切換站的油壓產生影響。
4、防范措施
(1)檢修部要進行技改,將泵入口前輕油壓力低跳機邏輯取消。
(2)在技改未完成前,機組啟動時,運行人員要將#1、#3機的L63FD2L信號強制為“0”。
(3)燃機在燒重油狀態下跳機,在機組重新啟動沖油前,要將雙聯濾和高壓油濾切至備用濾,以減小沖油時間。被置換的雙聯濾和高壓油濾要盡快將其中的重油置換出來,以免堵塞濾網。
(4)運行部要加強對運行人員的技術培訓,做好事故預想,將已有的事故預想匯編成冊,下發給運行人員學習,不斷提高操作技能。
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