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高溫過(guò)熱器爆管

一、 事件發(fā)生時(shí)間:2005年07月09日 二、 事件發(fā)生時(shí)工況:
#1機(jī)組負(fù)荷600MW,主汽壓力23.6MPa,主汽溫度566℃,1A、1B、1C、1D、1E、1F制粉系統(tǒng)運(yùn)行,機(jī)組控制方式為協(xié)調(diào)控制。 三、 事件發(fā)生、擴(kuò)大及處理情況:
監(jiān)盤(pán)人員發(fā)現(xiàn)#1機(jī)組負(fù)荷波動(dòng),#1爐給煤量由230t/h左右逐漸上升至240t/h左右,總給水流量由1950t/h逐漸上升至2050t/h,此時(shí)鍋爐正在進(jìn)行吹灰。值班員檢查鍋爐汽水參數(shù)未見(jiàn)異常,對(duì)#1爐四管泄漏報(bào)警裝置檢查也未見(jiàn)異常。就地巡檢發(fā)現(xiàn)#1爐頂熱室冒灰,匯報(bào)值長(zhǎng),此時(shí)給水流量仍維持2050t/h左右,查看鍋爐管壁溫度測(cè)點(diǎn)仍未見(jiàn)異常。值長(zhǎng)令降負(fù)荷至500MW。在降負(fù)荷過(guò)程中B側(cè)主汽超溫,B側(cè)二級(jí)減溫水調(diào)門(mén)自動(dòng)跟蹤正常,值班員立即匯報(bào)值長(zhǎng),申請(qǐng)停爐。值長(zhǎng)令手動(dòng)MFT,各聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)作正常。鍋爐冷卻后經(jīng)檢修人員打開(kāi)人孔進(jìn)入熱室內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn):爐頂熱室內(nèi)高過(guò)出口從A 到B 數(shù)第15屏、從后向前數(shù)第11根管、異種鋼接頭(鍋爐廠(chǎng)焊口)上60mm左右(P91側(cè))爆開(kāi),管子規(guī)格:φ45×7.8; 材質(zhì):P91。爆口特征為短時(shí)超溫過(guò)熱爆口。 經(jīng)對(duì)熱室內(nèi)31屏高過(guò)管扒保溫進(jìn)行了檢查,超聲波測(cè)厚和卡尺測(cè)量發(fā)現(xiàn)另有28根管被吹損減薄(15屏15根,14屏13根);爐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)第15屏第12根管彎曲變形較大,對(duì)熱室內(nèi)爆管和被吹損減薄的28根管共計(jì)29根全部進(jìn)行了換管處理,爐內(nèi)彎曲變形較大的第12根管也進(jìn)行了更換處理。處理此次爆管共計(jì)74道焊口(高過(guò)出口71道、入口2道、手孔1道),P91焊口全部進(jìn)行熱處理,焊口100%無(wú)損探傷。
四、 事件原因及擴(kuò)大原因分析:
1. 直接原因分析:
高溫過(guò)熱器超溫爆管。
2. 根本原因分析:
安裝時(shí)高過(guò)入口聯(lián)箱內(nèi)遺留有異物,使管子堵塞,導(dǎo)致短時(shí)超溫爆管。
五、 事件暴露出的問(wèn)題:
1. 鍋爐安裝質(zhì)量不高,設(shè)備驗(yàn)收及設(shè)備監(jiān)理不到位,吹管不徹底。
2. 四管漏泄報(bào)警裝置安裝范圍不全面,不能反映鍋爐運(yùn)行狀況。
六、 防范措施:
1. 總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)鍋爐四管有超溫現(xiàn)象應(yīng)及早停爐檢查。
2. 發(fā)現(xiàn)爆管,尤其是過(guò)熱器爆管要盡快停爐,避免吹損面過(guò)大。
3. 爐頂熱室內(nèi)要盡快加裝四管漏泄報(bào)警裝置。
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