彎頭錯用鋼材,長期過熱爆管
【簡述】2009年12月11日,某電廠1號機因主蒸汽變側至啟動疏水擴容器的疏水管彎頭錯用鋼材,管道長期過熱,材質老化,運行中彎頭背弧面發生爆破,機組停運。
【事故經過】事故前工況:1號機組帶功率333MW運行,主汽壓力17.70MPa,給水流量941t/h,蒸汽流量969t/h,其他參數無異常。
2009年12月11日05時53分,運行人員聽到汽輪機房突然傳來一聲巨響和持續的蒸汽泄漏聲,經派人現場檢查發現1號機附近有大量蒸汽噴出,人員無法進入現場詳細檢查,立即對1號機組進行降壓、降負荷。06時17分,經中調同意,1號發電機解列。07時01分,檢查發現1號機主蒸汽變側至啟動疏水擴容器的疏水管上往下第3個彎頭背弧面發生爆破。機組停運后,立即組織安排搶修工作。14日12時10分,搶修工作結束。14日21時58分,機組恢復運行。
【事故原因】
爆口位置為彎頭背弧面,形狀為梭形,長約240mm,最寬約70mm;邊緣最薄處厚8.4mm,無明顯減薄,脫落的破片窄而長(長約225mm×寬約30mm),從爆口宏觀分析看,為過熱爆管。經材質光譜半定量分析,爆口彎頭無Cr、Mo、V合金元素,為碳鋼材料。根據《火力發電廠金屬材料選用導則》(DL/T715-2000),碳鋼材料的鋼號應用范圍在壁溫≤425℃的蒸汽管道、集箱,而該段主蒸汽管道疏水的介質溫度在540℃。從以上分析可知,由于爆管彎頭錯用鋼材,存在長期過熱現象,導致材質老化,直至出現蠕變裂紋后爆破,是造成此次事故的直接原因。
【防范措施】
1. 在新機組基建安裝階段,要加強監督管理和過程控制,堅決杜絕建設安裝工作的隨意性,杜絕錯用鋼材事件的重復發生。要嚴格高壓焊接工藝管理,嚴格按照規程使用焊工代號鋼印,建立完善責任追究機制。同時要同步建立機、爐外管道的臺帳,確保資料臺帳與機組同步移交生產。
2. 嚴格按照金屬技術監督規程和集團公司機爐外管管理有關要求,成立工作小組,從完善基礎資料、臺帳入手,認真開展普查工作,認真排查每一段管材、管件,確保材質、規格符合設計要求,并確保臺帳帳實相符。
3. 在對機、爐外管道清查過程中,對底數不清而又沒有檢修機會的機組,要按照《防止電力生產重大事故二十五項重點要求實施導則》防止人身傷亡事故的有關要求,在高溫疏放水管道周圍設置警戒圍欄,懸掛警示牌,嚴禁人員進入,嚴格控制人員在附近集聚,確保不發生人身傷害事故。
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