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手操器損壞導(dǎo)致#12汽泵停運

  時間2003年1月5日20:58分

  事件經(jīng)過

  1月5日20:58分,司機發(fā)現(xiàn)#12汽泵轉(zhuǎn)速下降至3880r/min,模擬盤顯示再循環(huán)門RL673開啟,司機手動停止停不住;

  此時司爐也已經(jīng)發(fā)現(xiàn)#12汽泵流量急劇下降至300T/h時,鍋爐總給水流量降至850T/h左右,負(fù)荷由415MW降至322MW,沿程汽溫上升1~2℃,汽泵入口壓力降低至1.45MPa,出口壓力降低至16.98Mpa。在鍋爐總給水流量降低至763.7T/h,12汽泵轉(zhuǎn)速降低至3017r/min時,司爐迅速提升#12汽泵轉(zhuǎn)速,手動開大#12、#11汽泵手操器,但#12汽泵手操器開不動,自己逐漸回到零;#11汽泵手操器開大,提升泵出口流量至850T/h左右,令副司爐減煤總轉(zhuǎn)速至6900r/min,維持320MW熱負(fù)荷;

  司機此時已頂廠用快排RC044以保證廠用汽壓力,#11汽泵給水流量在850~950T/h之間。同時檢查廠用汽壓力在0.82—0.83MPa之間穩(wěn)定;經(jīng)查#12小機調(diào)門開度由31%快速關(guān)閉最小至3.6%;再循環(huán)門RL673自開;#12汽泵轉(zhuǎn)速繼續(xù)下降至3000r/min左右時跳泵,來“汽泵入口壓力低”、“12汽泵禁止啟動”、“再循環(huán)未打開”光字牌。小機進(jìn)汽門RQ680、抽頭門RL672、出口門RL675關(guān)閉,小機主汽門關(guān)閉。

  21:02分,啟動電泵前置泵RL644及電泵RL097,機組負(fù)荷穩(wěn)定在380MW。

  暴露出的問題

  1、俄供熱控設(shè)備經(jīng)常發(fā)生故障,說明設(shè)備性能較差,質(zhì)量不好,相應(yīng)的維護工作不到位。

  2、原俄羅斯熱控設(shè)備多次發(fā)生此類故障,熱工車間未能很好地總結(jié)經(jīng)驗,未能制定符合實際的設(shè)備定期更換制度,未能嚴(yán)格執(zhí)行重要設(shè)備、回路定期檢查制度,致使同類事件重復(fù)發(fā)生,說明熱工專業(yè)技術(shù)管理存在漏洞,規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)肅。

  3、發(fā)電部運行專業(yè)培訓(xùn)工作不到位,尤其是事故處理培訓(xùn)工作欠缺。

  防范措施

  1、熱工車間應(yīng)定期對手操器接點開關(guān)等重要設(shè)備、回路進(jìn)行檢查,加大俄供熱控設(shè)備的檢查維護力度,保證設(shè)備可靠工作。

  2、熱工車間要根據(jù)設(shè)備性能和工作條件,及時編制設(shè)備的定期更換制度和更換周期,避免出現(xiàn)設(shè)備超期服役發(fā)生故障的現(xiàn)象,避免同類事件重復(fù)發(fā)生。

  3、運行人員要加強事故預(yù)想和技術(shù)培訓(xùn)工作,和熱工專業(yè)加強技術(shù)交流,加強對熱工保護的學(xué)習(xí),熟記各種保護定值和聯(lián)鎖,防止人為誤操作事故的發(fā)生。