煤氣化高壓煤漿泵流量突降故障及處理案例
一、事故現象
2012年4月4日9點15氣體聯合車間總控主操發現高壓煤漿泵123P0102電流異常,電流123IIP0102從正常值328A左右下降至270A,煤漿流量123FI01037A/B下降12m3/h,班長現場確認123P0102運行情況,發現123P0102曲軸箱異音,泵體震動大,立即報告車間值班人員和調度,總控負荷進行調整。車間值班人員現場檢查發現東缸出入口單向閥不動作,溫度偏低,初步判斷單向閥密封不嚴或堵塞,經震擊處理無果后,請示廠調,于12點40高壓煤漿泵123P0102停車搶修。
二、事故處理要點
1.總控人員在123P0102未停車前,嚴格監控煤漿流量和氧煤。
2.2012年4月4日12點40到20點高壓煤漿泵123P0102停車搶修,車間設備人員下達緊急搶修方案,內容:一、因打量不足,檢查東缸出入口單向閥。二、如未查找到原因,擴大檢查補油控制器彈簧、補油閥及大小頭瓦間隙。檢修車間接到任務后,辦理一般作業證,首先打開東缸出入口單向閥,發現堵塞,但沒有發現異物,經水試,單向閥動作不到位,擴大檢查,拆卸檢查發現東缸補油箱液位高、補油閥有堵塞現象,解體排氣補油閥有銅屑,進一步檢查發現排氣發現補油控制裝置的控制桿(拔叉)根部斷裂,經焊接處理,安裝到位,20點試車合格,20點50啟動123P0102,21點37氣化爐123R0101投料。
三、原因分析
控制裝置的控制桿(拔叉)根部斷裂,導致液壓腔內產生的氣體無法排除,液壓油推動軟管隔膜的力變小,出入口單向閥不動作,單杠不打量。
控制桿(拔叉)根部斷裂的原因判斷為:
一、斷裂部位為焊接焊口,可能存在焊接缺陷,斷裂部位又起到轉軸的作用,在運動中焊口開裂;
二、控制裝置的工作原理為,當活塞運行到后死點時,軟管隔膜外壁擠壓控制盤,控制盤壓縮彈簧并帶動推桿推動控制桿(拔叉),控制桿頂動升降桿,升降桿頂觸補油閥閥球進行液壓腔補油動作,如果拔叉上下間隙調整不好,會存在受力過大現象,早成焊口開焊。
三、解體補油閥發現內部有銅屑,并且均壓孔(0.7m)堵塞,判斷本次事故的主要原因是當補油閥彈簧與彈簧座(銅制)發生摩擦,產生銅屑堵塞均壓孔,造成推桿頂閥球的力增大,拔叉受力隨之增大,轉軸處開焊斷裂,補油閥失效,液壓腔液壓油因排氣帶油造成補油箱液位上漲現象,液壓腔內因氣液作用對曲軸產生反沖擊,造成曲軸箱撞擊異常,同時因液壓腔氣體增多,不能有效推動隔膜運動,造成單缸不打量,出入口閥門堵塞,流量下降并波動。
四、事故危害
事故造成氣化單系統停車7.2小時。
五、事故教訓及防范措施
因改造焊接控制桿(拔叉)為整鍛件,調整間隙值,減少沖擊力。C太推桿上部與閥球間間隙0.6mm左右,下部間隙1.9左右,總間隙2.5mm。A臺推桿上部與閥球間隙1.5mm左右,下部無間隙,總間隙1.5mm,經檢修車間測量A太推桿行程10mm,減去間隙1.5mm,閥球行程8.5mm。三臺泵控制器間隙值不統一,需聯系廠家明確安裝尺寸,重新調整。
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