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操作不當致分餾塔沖塔事故

?? 1、事故經過
2012年1月30日,聯合車間因催化裝置固含量超標,油漿持續外甩。早班車間接到生產調度通知要求油漿外甩量控制在每班10~15T,全天≯50T。分餾穩定崗位操作工隨即對分餾塔底溫度做相應調整,副操李義手動搖開油漿冷卻器三通閥(此三通閥因故障中控室無法操作),提高油漿返回分餾塔溫度。調整后油漿返塔溫度漲幅較大由270℃上漲至295℃,分餾塔回煉油抽出層(第28層)氣相溫度由310℃左右上漲至316℃,隨后柴油抽出層(第12層、第14層)溫度大幅上漲,崗位主操馬金國發現后,開大塔頂冷回流調節閥,并降低頂循、中段返塔溫度;因冷回流現場手閥勒量。對講機又未及時聯系到副操,錯過了最佳調整時間,之后分餾塔出現沖塔。
2、事故原因:
(1)調整油漿返塔溫度時,崗位副操沒有經驗,調整幅度過大。
(2)崗位操作人員應急處置能力欠缺,事故狀態下調整不及時且方法有限。
(3)未及時通知車間管理人員及調度,錯過調整時機。
3、防范措施:
(1)當操作不正常時要及時通知車間管理人員和生產調度,與相關崗位協調配合好。
(2)聯合車間加強崗位人員的業務培訓工作,提高事故處置能力;并組織學習現階段操作條件下的調整方法。
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