料漿給料泵123P0102隔膜破裂事故案例
一、事故現象
2013年6月1日零時24分,氣化總控DCS發出123P0102隔膜破裂故障報警信號,到現場進行確認。擰開報警器的絲堵發現排除的潤滑油,判斷為外管隔膜破裂,補油約2L后液位下降不明顯,故觀察運行。經廠部研究并報公司批示,8時42分氣化爐123R0101停車以搶修123P0102。10時15分123P0102交出檢修打開中間缸隔膜腔發現外管隔膜靠近柱塞側有720mm裂口,內管隔膜未發現漏油,更換雙隔膜后回裝。16時58分123R0101開車成功。
二、事故處理要點
1.隔膜破裂報警后,及時觀察油位,當油位降低時補充潤滑油。
2.擰開排氣絲堵,若排除潤滑油則可判定為外隔膜破裂,若排除煤漿則為內隔膜破裂。若兩層隔膜均破裂,油箱油位會變黑、持續下降,出口流量會波動。
3.更換隔膜后將量隔膜氣體排出。
三、原因分析
1.隔膜在庫房長期存放,有老化劣化的現象,負荷頻繁變動產生交變應力損害隔膜。
2.備件質量存在為題,鑄造隔膜時存在小缺陷。
四、事故危害
導致氣化爐單爐停運,造成經濟損失二十萬元左右。
五、事故教訓及防范措施
1.對備件質量嚴格把關,杜絕殘次品入廠、入庫。
2.隔膜要保存在陰涼、通風的環境中,避免高溫或高溫差的環境。
3.加強職工培訓及事故預案演練,對此類事故進行準確判斷、正確處理。