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雞西礦業(yè)集團(tuán)公司城子河煤礦“6.20”特大瓦斯事故教訓(xùn)與反思

?。玻埃埃材辏对拢玻叭眨箷r(shí)45分,雞西礦業(yè)集團(tuán)公司城子河煤礦西二采區(qū)發(fā)生一起特大瓦斯爆炸事故,造成124人死亡,24人受傷,直接損失984.8094萬元。

  一、事故發(fā)生的主要原因
  城子河煤礦屬高沼氣礦井、CH4絕對(duì)涌出量為41.75m3/分,CH4相對(duì)涌出量為22.6m3/T,煤塵爆炸指數(shù)為33.5%—33.9%。該礦已投用KJ4型瓦斯監(jiān)控系統(tǒng),井下已有3個(gè)采煤面17個(gè)掘進(jìn)工作面安設(shè)瓦斯傳感器22處,安設(shè)瓦斯斷電儀探頭19處。井下無瓦斯抽放系統(tǒng)。事故發(fā)生在西二采區(qū),主要開采3B層和24號(hào)、25號(hào)層煤。3B層有145綜采工作面和801全煤掘進(jìn)與原802全煤回風(fēng)下山停工巷道(240米)。
  瓦斯爆炸發(fā)生在3B層全煤下山風(fēng)道(原802停工巷)距拉門點(diǎn)146米處。此巷道沿3B層全煤下山掘進(jìn)、采用鉆爆法施工,錨桿支護(hù)、巷道斷面6.3平方米。年初掘進(jìn)時(shí),雙局扇雙風(fēng)筒同時(shí)供風(fēng),供風(fēng)量360m3/分,巷道回風(fēng)流CH4濃度為0.9%,瓦斯絕對(duì)涌出量達(dá)3.24m3/分。元月2號(hào)因一臺(tái)局扇停風(fēng)、工人誤送電、電纜放炮曾發(fā)生一次瓦斯燃燒。一月末此巷封閉,5月24日排瓦斯后巷道啟封,準(zhǔn)備回撤設(shè)備。6月16日礦決定將此巷道改為新投產(chǎn)的145綜采工作面的臨時(shí)水倉。至6月20日發(fā)生事故時(shí),巷道積水斜長80米,水面以上全煤巷長160米。事故前此全煤停工巷采用一臺(tái)28KW局扇供風(fēng)160m3/分,一臺(tái)11KW局扇做備用。距煤巷拉門點(diǎn)往下15米設(shè)一處監(jiān)測探頭,監(jiān)測信號(hào)可反映到通風(fēng)區(qū)監(jiān)測室。事故后國務(wù)院技術(shù)調(diào)查組經(jīng)災(zāi)區(qū)現(xiàn)場勘察,對(duì)35名知情者調(diào)查取證與對(duì)井下供電系統(tǒng)和四臺(tái)供電開頭開箱解剖取證證實(shí):現(xiàn)場主用和備用局扇自動(dòng)轉(zhuǎn)換聯(lián)線斷開,風(fēng)電閉鎖短接,瓦斯電閉鎖沒接。經(jīng)充分調(diào)查和技術(shù)鑒定,認(rèn)定這起事故主要原因?yàn)椋?br>  ?。?、局扇停風(fēng)造成停工煤巷瓦斯積聚。外包隊(duì)工人誤送電導(dǎo)致潛水泵開關(guān)(插銷開關(guān)虛插失爆)產(chǎn)生電弧火花,引起瓦斯爆炸。在爆炸火焰?zhèn)鞑ミ^程中,運(yùn)輸巷道和145采煤工作面部分煤塵和被摧毀的盲巷密閉內(nèi)瓦斯參予了爆炸。增加了爆炸破壞威力。
 ?。病⑼獍?duì)安全管理混亂,嚴(yán)重以包代管。災(zāi)區(qū)現(xiàn)場外包隊(duì)人員遇難32人。外包隊(duì)入井即無正式的用工合同,也沒有經(jīng)過正規(guī)安全培訓(xùn),又無有效的安全管理制度,井下作業(yè)各自為政、無統(tǒng)一的安全監(jiān)督管理。
 ?。?、井下事故區(qū)域接送電管理混亂。外包隊(duì)作業(yè)停電、送電無報(bào)告,無審批,外包隊(duì)無專職電工,不懂供電知識(shí)的臨時(shí)工經(jīng)常隨意接電,隨意停送電,風(fēng)電閉鎖,瓦斯電閉鎖隨意短接或甩掉。
  4、重點(diǎn)瓦斯掘進(jìn)面(全煤巷道)密閉啟封復(fù)用后,沒有重新制定并落實(shí)可靠的通風(fēng)安全措施。此煤巷事故前定為重點(diǎn)瓦斯工作面,回風(fēng)流CH4濃度0.7%,瓦斯絕對(duì)量達(dá)到1.12m3/分,應(yīng)繼續(xù)按重點(diǎn)瓦斯面管理,落實(shí)“三雙兩閉鎖”等專門通風(fēng)安全措施。
 ?。?、隔爆和安全防護(hù)器材投入不齊全。災(zāi)區(qū)現(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn)3B層生產(chǎn)系統(tǒng)原有4處臨時(shí)通風(fēng)設(shè)施,質(zhì)量不合格,3B層和24號(hào)、25號(hào)層煤之間石門沒安設(shè)隔爆設(shè)施;災(zāi)區(qū)內(nèi)二個(gè)采煤,三掘進(jìn)及外包作業(yè)人員均沒佩帶自救器,班組長沒帶便攜式瓦斯報(bào)警器,造成災(zāi)害波及范圍擴(kuò)大,人員傷亡增加。
  6、電鉗監(jiān)測工素質(zhì)低,無證上崗。承包隊(duì)三名機(jī)電檢修工不懂風(fēng)電閉鎖,瓦斯電閉鎖怎么聯(lián)接,沒經(jīng)過崗前培訓(xùn)。瓦斯監(jiān)測室無專職執(zhí)機(jī)員,不知超限報(bào)告。監(jiān)測系統(tǒng)顯示瓦斯超限40分鐘無人觀察,無人報(bào)告。檢修工兼微機(jī)員一小時(shí)內(nèi)觀察一次瓦斯監(jiān)測記錄,問他瓦斯超限為什么不報(bào)告,說崗位責(zé)任制沒規(guī)定。

  二、事故的教訓(xùn)與反思
  城子河煤礦“6?20”特大瓦斯爆炸事故充分暴露出井下生產(chǎn)采區(qū)安全管理的嚴(yán)重漏洞,特別是在用工管理、供電和瓦斯監(jiān)測管理等方面存在嚴(yán)重的薄弱環(huán)節(jié)。事故隱患加“三違”多層面的嚴(yán)重性確實(shí)令人觸目驚心!通過深入調(diào)查,也暴露出導(dǎo)致這起事故的隱患險(xiǎn)情難以徹底消除的深層次根源:安全有死角,措施不落實(shí)。反思這起事故,應(yīng)該吸取的主要教訓(xùn)有:
 ?。?、160米全煤停工巷何以停風(fēng)42分鐘?事故發(fā)生的西二區(qū)3B層全煤上山240米停工巷(下部80米積水)于2001年10月開始施工。2002年2月封閉,5月24日啟封,通風(fēng)排瓦斯并回撤設(shè)備,事故前在停工狀態(tài)實(shí)供風(fēng)量160m3/分,回風(fēng)瓦斯?jié)舛龋埃罚?,絕對(duì)瓦斯涌出量1.12m3/分。這仍然是一處不容忽視的重點(diǎn)面和高瓦斯源根據(jù)礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)主機(jī)存儲(chǔ)資料證實(shí),該停工巷距拉門口往里15米處設(shè)有監(jiān)測探頭,探頭監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:從9點(diǎn)3分開始,停工巷局扇停止運(yùn)轉(zhuǎn),巷道內(nèi)瓦斯?jié)舛妊杆偕仙?,從9點(diǎn)3分開始到9點(diǎn)11分;9點(diǎn)24分;9點(diǎn)42分,瓦斯?jié)舛确謩e達(dá)到1.4%、2.02%和3.01%,到9點(diǎn)45分,探頭位置瓦斯?jié)舛纫堰_(dá)到3.51%,此時(shí)停工巷內(nèi)炸源位置瓦斯?jié)舛冗_(dá)到7.2%左右。據(jù)專家測算停風(fēng)42分巷道可積存瓦斯47.04m3,加原始積聚瓦斯量7.06m3。160米長停風(fēng)煤巷內(nèi)累新積存瓦斯量可達(dá)到54.1m3。如能及早發(fā)現(xiàn)并及時(shí)報(bào)警采取有效補(bǔ)救治理措施,這起事故或許還是可以避免的但經(jīng)事故現(xiàn)場勘查,井下瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)沒起作用斷電報(bào)警儀器沒起作用安全、瓦檢“崗、網(wǎng)、哨”均沒起作用!監(jiān)測執(zhí)機(jī)員和井下瓦檢員沒向礦調(diào)度和礦領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,錯(cuò)過了補(bǔ)救時(shí)機(jī)。