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作業(yè)空間狹小誤碰閥 三乙基鋁泄漏著火

事故經過:2003年6月26日下午,乙烯廠聚乙烯車間催化劑化學品庫準備進行TEA的換罐操作,在罐體落地時,軟管法蘭將罐體頂部物料手閥碰開,發(fā)生泄漏,隨即發(fā)生著火。
事故原因:
1、叉車司機在擺放TEA原料罐時,TEA罐閥門手柄被物料軟管法蘭碰掛,造成手閥微開,罐內TEA帶壓噴出,是造成這次三乙基鋁泄漏著火的直接原因。
2、現(xiàn)場作業(yè)空間狹小,在秤的前面又有一斜坡,叉車在前行時必須加油門,操作工就須站在側面,但沒有采取措施將物料軟管拉起,是造成事故的主要原因。3、叉車司機和現(xiàn)場作業(yè)人員經驗不足、配合不協(xié)調、指揮不到位也是造成事故發(fā)生的重要原因。
防范措施和教訓:
1、將稱前的土臺清理掉,重新打地坪。
2、在原料罐的防火墻安裝一個固定掛鉤,作業(yè)時將卸料管線及軟管拉到墻邊。
3、建議每次固定專門的叉車司機進行化學品危險作業(yè)。
4、原料罐的擺放位置用紅漆做明顯標識,便于原料罐一次擺放到位。
5、報計劃將電子稱安裝滑軌,原料罐擺放到滑軌上再放置電子稱上。
6、化學品庫重新制作現(xiàn)場沙箱,要求:體積大,防雨放水。
7、將原料罐的管線連接口的凹坑兩端做可拆卸卡具封死,便于危險情況下用沙土應急覆蓋。
8、報設計委托,建議在房頂上增設沙箱。
9、做好本裝置危害識別及風險評價工作。制定完善現(xiàn)場危險作業(yè)指導書。