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四號爐過熱器爆管,停機處理

?????? 事件經過:#4機組負荷240MW,機組運行正常。2:00左右,爐膛壓力突然增至+400Pa,引風機電流變大,燃燒不穩,排煙溫度各點快速上升,立即投入AB層油槍穩燃。給水流量不正常大于蒸汽流量,分析判斷為過熱器漏泄。 2:09,運行值班員檢查設備發現#4爐IK3附近泄漏。向中調王盛申請同意停爐檢修,3:52 #4爐負荷減到75MW,汽機打閘、鍋爐發電機聯跳正常。5月2日17:00,#4機組檢修完畢,轉入備用。
??????暴露問題:#4爐高溫過熱器A5排#2管圈爐前標高約51000mm處管子焊口斷開,該焊口為異種鋼焊口,下部材質為TP-347,上部材質為鋼研102。附近A5排#1、#3管子表面被吹出凹坑,A6排#1、#2管壁厚減薄超標。
??????防止對策:1、對前述損傷管子進行更換,為保證焊接質量,對A5排和A6排的#2管異種鋼焊口,采用在鍋爐廠定制的異種鋼焊接接頭,現場只焊接同種鋼材料。2、對#4爐高溫過熱器中,與奧氏體鋼對接的異種鋼焊縫進行無損探傷抽查(共檢查225個),提前更換有問題的異種鋼焊接接頭。3、由生產管理部聯系,對#4爐高過異種鋼焊口進行壽命評估,并結合評估結果制定整改方案。
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