鍋爐燃燒波動,給水調(diào)節(jié)過程中,汽包水位高,機組跳閘
事件經(jīng)過:5月26日中班,#1機協(xié)調(diào)控制方式,1B、1C、1D制粉系統(tǒng)運行,總煤量為73 t/h ,23:15′21″ 降負荷至173MW,運行人員手動停運1B制粉系統(tǒng)的給煤機,1C、1D給煤機煤量自動方式下分別從25 t/h、24 t/h 上升至35 t/h、 34 t/h ,23:19 發(fā)現(xiàn)1C磨煤機出現(xiàn)劇烈振動,23:21負荷降至162MW,總煤量67t/h,運行機長將1C給煤機的煤量控制切手動降至19 t/h(振動消失),同時增加1D給煤機的煤量至38 t/h,此時總煤量降至57 t/h。23:21′25 ″運行人員重新啟動1B磨煤機暖磨,23:22′33″投入#1重油槍,但投不成功,由于燃料量減少使負荷、主汽壓開始下降。23:28′48″投入#2重油槍運行,因燃燒工況變化大,負荷和汽包水位出現(xiàn)較大幅度的波動,至23:29′58″負荷降至120MW,1A/1B汽動給水泵再循環(huán)門因流量低相繼開啟,23:30′07″運行人員將1B、1A汽動給水泵轉(zhuǎn)速控制由“自動”切“手動”控制。23:30′31″機組負荷130MW,汽包水位-7mm,運行人員再次投入1B制粉系統(tǒng)運行,總煤量升至84 t/h。23:31′01″ 因汽包水位設(shè)定值與實際值偏差大于120mm,自動聯(lián)鎖將1A、1B汽動給水泵油壓控制由“自動”切為“手動”方式。23:31′05″退出#2重油槍運行。23:31′35″汽包水位第一次升至+300mm,經(jīng)運行人員的手動調(diào)整,23:32′06″汽包水位從+300mm開紿大幅度下降,至23:33′14″最低降至-202mm后又開始上升,23:33′29″ 手動停運1D制粉系統(tǒng)。23:36′46″汽包水位第二次升至+300mm,10秒后開始下降,23:38′10″當(dāng)汽包水位降至+50mm時再次開始上升, 23:38′55″汽包水位第三次升至+300mm,雖經(jīng)運行人員利用油壓控制方式快速降低給水流量,但汽包水位仍維持在+300mm,延時60秒汽包水位高保護動作,鍋爐MFT動作,23:39′59″發(fā)電機解列。值長立即匯報省調(diào)調(diào)度員#1機組跳閘,現(xiàn)可啟動并網(wǎng)運行,23:45 省調(diào)令:因系統(tǒng)總負荷低,待27日白班再開機,轉(zhuǎn)入備用。27日7:02省調(diào)令#1機組開機運行,07:55鍋爐點火,09:48主汽機沖轉(zhuǎn),10:09′07″ 發(fā)電機并網(wǎng)。
暴露問題:①運行人員對機組低負荷時給水調(diào)節(jié)特性認識不足,手動調(diào)節(jié)汽包水位能力差,對給水轉(zhuǎn)速控制和油壓控制關(guān)系熟悉不夠;②在處理磨煤機振動過程中運行人員對燃料量、負荷、重油槍的投入控制協(xié)調(diào)不夠,產(chǎn)生燃料量與負荷嚴重不匹配,造成汽包水位大幅波動;③在事故處理過程中運行人員缺少統(tǒng)一指揮,相互配合;④油槍的可靠性差,在事故處理時多個油槍動作不正常;⑤1A汽動給水泵油壓控制在手動調(diào)節(jié)過程中,出現(xiàn)吸入流量為零的非正常情況,增加了手動調(diào)節(jié)汽包水位的難度。
防止對策:①運行部應(yīng)加大培訓(xùn)力度,利用仿真機進行磨煤機切換操作、投退重油槍、給水泵給水切手動控制操作的演練,提高運行人員對異常工況處理的能力;②運行部應(yīng)培養(yǎng)運行人員操作時互相配合、協(xié)調(diào)意識,以做到發(fā)生異常時,通過統(tǒng)一指揮保證機組安全運行;③策劃部牽頭負責(zé)解決磨煤機振動和油槍可靠性低的問題,如采取防油槍堵塞、定期清理油箱、油質(zhì)化驗等措施;④檢修部負責(zé)進一步優(yōu)化汽包水位的控制邏輯,同時提高低負荷汽包水位的自動調(diào)節(jié)品質(zhì);⑤檢修部負責(zé)優(yōu)化一期給水操作站界面,在給水泵油壓控制切“手動”后,閉鎖轉(zhuǎn)速“手動”調(diào)節(jié)功能,以避免運行人員誤以為是有效操作;⑥策劃部牽頭負責(zé)分析1A汽動給水泵油壓控制在手動方式下流量控制不正常的相關(guān)運行數(shù)據(jù),從中找出原因,制定防范對策。
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