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鍋爐水冷壁泄漏,停機處理

事件經過:5月15日#1機組負荷242MW ,A、C、D磨煤機運行,機組協調控制方式。8:17′#1爐膛負壓從-0.029kpa突升至2.047kpa,1A/1B吸風機入口靜葉開度由65%/66.5%至全開,汽包水位突降,立即降負荷并投油穩燃;8:21′機組負荷減至198MW,主蒸汽/給水流量分別為157/283kg/s,汽包水位降至-252.47mm,手動打閘A磨煤機,立即減C、D磨煤機煤量,就地檢查水冷壁折焰角人孔門處冒汽、且有很大異音,確認鍋爐泄漏。因過熱器壁溫、再熱器壁溫快速上升汽包水位很難維持,申請中調同意,8:28′值長令汽機打閘,發電機解列,鍋爐MFT。機組停運后檢查發現鍋爐爆管發生在后墻水冷壁折焰角部位,北數#41水冷壁管折焰角彎頭從外弧面爆破,爆口呈彎月形,長約175mm,寬約45mm,爆口周圈邊緣呈粗鈍狀;與其相鄰的#40和#42水冷壁彎頭以及#43水冷壁吊管因沖刷減薄。靠近折焰角前方的低溫過熱器北數#78垂直管爆破,爆口長約25mm,張口寬約4mm,邊緣外翻呈尖銳鋸齒狀;與其相鄰的#77和#79、#80低過垂直管因沖刷減薄。 發生爆管的位置空間狹小,施工異常困難。對于減薄量較大的#42和爆管的#41水冷壁彎頭予以更換;對于減薄量較大的#77和爆管的#78低溫過熱器管予以更換;其他沖刷減薄的管子均作焊補處理。5月18日2:30,#1爐受熱面管道焊接結束探傷合格,鍋爐上水,于05月18 日10:42 #1機組并網。分析認為:經對爐膛內各管子受損部位對應的空間位置、受損部位的表面形態以及割管后爆口形態的觀察分析,初步認為泄漏點首先發生在#41水冷壁彎頭上,開始的泄漏點可能是彎頭外弧上細小的短裂紋引起,因為爆破部位及周圍的管子表面均沒有飛灰磨損痕跡和過熱現象,因此可以排除因磨損或過熱爆管的可能性。
暴露問題:1.鍋爐制作存在較多的原始缺陷,爆管處的水冷壁彎頭為橢圓型,不符合標準。2、防磨防爆檢查尚不能對全部的彎頭進行檢查。
防止對策:1、對鍋爐泄漏點進行消除,已于5月18日完成;2、今后在防磨防爆檢查工作中,通過磁記憶、超聲波探傷等技術手段加強對水冷壁彎管的重點檢查。
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