烯烴公司“5?31”變換工藝氣泄漏事故
(一)事故經過
2014年5月31日18時37分,烯烴公司氣化車間二班現場巡檢人員丁××突然聽到變換現場有異響,經確認聲音來自變換爐框架,立即匯報班長吳××,吳××帶領現場人員孟××、丁××攜帶四合一氣體檢測儀趕至變換裝置現場,落實安全措施后對變換爐框架周圍進行警戒隔離,根據現場漏氣流向,初步判斷變換爐(R-35001B)出口彎頭處(高空)有工藝氣泄漏。吳××馬上匯報車間值班主任胡×。胡×立即趕到現場,攜帶四合一檢測儀并戴正壓式空呼上框架進行確認,檢測現場CO、可燃氣滿量程,無法靠近泄漏處,現場未發現明火。18時42分,匯報調度及公司領導后,變換系統退氣、泄壓、置換,因二氧化碳壓縮機退氣,氣化停1#、5#主燒嘴,2#、4#氣化爐低負荷運行。20時45分,系統壓力泄至0.05MPa,現場CO、可燃氣檢測合格,現場確認B系一段變換爐出口取樣器入口法蘭脫開導致工藝氣泄漏。
(二)原因分析
1.直接原因
變換爐R-35001B出口取樣器入口根部閥處于打開狀態,法蘭未復位,管內結晶物因變換升溫、升壓,突然沖開,導致工藝氣泄漏。
2.間接原因
(1)變換開車前未對取樣器相關閥門、法蘭完好情況進行確認,閥門確認表中無取樣器閥門確認內容,未對根部閥門狀態進行確認。
(2)氣化車間硫化期間取樣器入口管線堵塞,車間未認真排查原因并組織處理,為工藝氣泄漏埋下隱患,生產正常后系統壓力、溫度上升造成管線結晶物突然沖開、泄漏。
(三)防范和整改措施
1.對現場其它取樣器進行全面排查,不使用的取樣器雙閥加盲板、切除,取樣箱納入周清項目進行檢查確認。
2.查出的隱患要嚴格按照“八定”原則徹底進行整改,避免遺留問題。