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BP德克薩斯煉油廠爆炸事故案例分析

2005年3月23日13時20分左右,英國石油公司(BP)位于美國德克薩斯州(Texas)的煉油廠異構(gòu)化裝置發(fā)生了嚴(yán)重的火災(zāi)爆炸事故,該事故為美國作業(yè)場所近20年間最嚴(yán)重的災(zāi)難。事故造成15名員工喪生,180余人受傷,爆炸產(chǎn)生的濃煙對周圍工作和居住的人們造成不同程度的傷害,直接經(jīng)濟(jì)損失超過15億美元。
??????? 煉油過程中主要的操作裝置為蒸餾塔,重新啟動過程長達(dá)12小時,蒸餾塔的主要功能就是蒸餾生燃料,分離較重與較輕的成分,液態(tài)生燃料進(jìn)入蒸餾塔的途中由加熱爐加溫,較輕的成分會蒸發(fā),蒸汽升到塔頂,再由管子排送出去,蒸汽經(jīng)過冷凝器液化接著便被抽走,提高汽油效能,此時抽取留在塔底的較重殘余物,這些成分用來制造瀝青等產(chǎn)品,如果蒸餾過程制造出太多蒸汽,操作員應(yīng)排放多余氣體降壓,這些氣體最終抵達(dá)安全出口即排放煙囪。此為煉油廠主要的加工工藝過程。
??????? 從視頻中可以看出,進(jìn)料、開關(guān)閥門等操作過程均由電腦控制、人為操作,多數(shù)程序必須由手動操作完成,因此人是該廠最最重要的安全因素,任何的人為操作失誤都有可能引起重大安全事故。蒸餾塔進(jìn)行了數(shù)年一次例行檢修,蒸餾塔中油位高度由電腦讀取控制,人為操控。備用警報器經(jīng)后期檢查已經(jīng)損壞,起不到警報作用,而后最重要的排液控制閥未開啟,導(dǎo)致過量的夜料排不掉被迫進(jìn)去排氣管,最后充滿35米高的煙囪爆出,導(dǎo)致爆炸的發(fā)生。
??????? 視頻中多處顯示出人為操作失誤,夜班操作員無視蒸餾塔進(jìn)料超過標(biāo)準(zhǔn)將警報關(guān)掉,并繼續(xù)進(jìn)料15分鐘;日班領(lǐng)班在接到兒子摔傷的電話后離去,擅離職守,請同事代為控制監(jiān)督;開入的白色小貨卡未關(guān)閉引擎司機(jī)離去久未歸,這些人為原因都直接或間接的導(dǎo)致了爆炸的發(fā)生。
??????? 綜合人為因素、設(shè)備因素,導(dǎo)致了事故的發(fā)生。在蒸餾塔三個多小時的進(jìn)料過程中,因塔頂餾出物管線上的排液控制閥未開,而報警器和控制系統(tǒng)又發(fā)出了錯誤的指令,使操作者對塔內(nèi)液位過高毫不知情。液體原料裝滿蒸餾塔后,進(jìn)入塔頂餾出管線。塔頂?shù)墓芫€連通塔頂以下的安全閥,管線中充滿液體后,迫使安全閥打開,將大量可燃液體泄放到煙囪里,液體很快充滿,像噴泉一樣灑落到地面上。泄露出來的可燃液體蒸發(fā)后,形成蒸汽云。而附近停著的未關(guān)閉引擎的白色小貨卡,引擎的火花點(diǎn)燃了可燃蒸汽云,引發(fā)了這場前所未有的大爆炸。
??????? 在此后介入的CBS的調(diào)查中,發(fā)現(xiàn)有多處的員工操作不當(dāng)和失誤,本應(yīng)發(fā)揮安全作用的一連串安全裝置卻都未發(fā)揮其自身的作用,由于故障、被關(guān)閉、被忽視,夜班操作員違反安全規(guī)定的操作卻被視為是很平常的做法,還有油位指示器本身存在著致命的設(shè)計缺陷,指示器的最高測量油位只到3米,3米在操作員的控制表上便是百分之百的高度,指示器無法偵測3米以上的高度,因?yàn)橹甘酒饔羞@種設(shè)計缺陷,油位如果超過3米,指示器甚至顯示高度往下掉,這就嚴(yán)重混淆了操作員對塔內(nèi)油位高度的判斷。在油位3米時還安有一個備用警報器,而在CBS調(diào)查時卻發(fā)現(xiàn)該警報器在爆炸發(fā)生前就已經(jīng)故障卻一直沒有進(jìn)行維修,兩個警報器一個遭到操作人員的關(guān)閉,另一個故障,這就為爆炸的發(fā)生埋下了巨大的隱患。排液控制閥會自動調(diào)節(jié)油料的高度,如果油位過高,閥門會自動打開,將多余油料排出蒸餾塔,然而在隨后的調(diào)查中發(fā)現(xiàn),操作人員根本不知道要檢查該閥門的開關(guān),而且從未操控啟動過程,因此并為主要由蒸餾塔排液的流量。操作不當(dāng),設(shè)備未及時維修,領(lǐng)班在重要時刻擅離職守,CBS調(diào)查員已經(jīng)很確定有瑕疵的啟動過程就是爆炸的肇因,在隨后在現(xiàn)場中找到的蒸餾塔內(nèi)控制的電腦硬盤證實(shí)了一切。
??????? 造成本次爆炸還有五個間接的原因:首先,歷經(jīng)多年的工作環(huán)境已被侵蝕到排斥變化的地步,而且缺乏信任、動力和目標(biāo)。監(jiān)督和管理行為不清晰。對條例的執(zhí)行不徹底。員工個人感覺沒有提建議和進(jìn)行改進(jìn)的權(quán)力。第二,管理者沒有建立或強(qiáng)制實(shí)行流程安全、操作執(zhí)行程序、系統(tǒng)的降低風(fēng)險優(yōu)先權(quán)等。沒有從BP其他事故中吸取教訓(xùn)。第三,復(fù)雜組織內(nèi)的眾多變化,包括組織結(jié)構(gòu)和人員的調(diào)整,導(dǎo)致了責(zé)任不明和溝通不暢。結(jié)果造成員工對角色、職責(zé)和優(yōu)先順序迷惑不清。第四,要?dú)w咎于對危險辨識不足,對站點(diǎn)流程安全的理解知之甚少--這些導(dǎo)致了人們承受了更大的風(fēng)險。最后,低水平的操作管理和煉油廠內(nèi)由上至下缺乏溝通,意味著對于問題沒有及時的早期警報系統(tǒng)。而且缺乏獨(dú)立的渠道,無法通過組織徹底的核查來了解這個工廠的水準(zhǔn)下滑。
??????? 要預(yù)防此類事故,應(yīng)該組建了一個新的管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)入德克薩斯城煉油廠,精簡機(jī)構(gòu),促進(jìn)溝通,不應(yīng)該把責(zé)任歸咎到基層員工。明晰崗位角色和職責(zé),并采取措施驗(yàn)證了遵守操作規(guī)程。 創(chuàng)建了項(xiàng)目組,以協(xié)調(diào)并跟蹤最終事故調(diào)查報告中的建議。 在公司層面建立新的安全運(yùn)行機(jī)構(gòu),促進(jìn)交流與協(xié)作,共享相關(guān)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。強(qiáng)化獨(dú)立的檢查程序,確定系統(tǒng)與程序都被安排在適當(dāng)?shù)奈恢茫⒂行У毓ぷ鳌=⑿碌臉?biāo)準(zhǔn),以促進(jìn)更嚴(yán)格、更有連續(xù)性地掌握BP集團(tuán)的工作和完整性管理。 在未來的5年投入10億美元,對德克薩斯城煉油廠進(jìn)行升級維修。此外,將在關(guān)鍵裝置上安裝先進(jìn)的過程控制系統(tǒng),取消在輕度維修中使用放空煙囪,同時加強(qiáng)員工培訓(xùn),說實(shí)話,這方面是有所欠缺的。 推行了新的工程技術(shù)實(shí)務(wù)規(guī)范,以管理煉廠和其他加工廠內(nèi)臨時建筑物的使用。
??????? 相信德克薩斯煉油廠經(jīng)過這次劫難后,一定會痛改前非,有更加美好的明天。
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