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某化公司化肥廠終洗塔爆炸重大事故

事故概況
??? 2004年月12月30日14時20分,吉化公司化肥廠合成氣車間發生終洗塔爆炸重大事故爆炸造成3人死亡,3人重任,終洗塔報廢,部分閥門管線損壞,廠房受損,直接經濟損失100萬元.。
??? 12月30日9時,操作工趙某檢查3號汽化爐溫度后,認為溫度偏低,要求氧壓工加大送氧量后,汽化爐爐溫由1277℃提升至1293℃,以后3h內操作工再沒有進行過溫度檢查。12時,班長李某在檢查時發現爐溫已經升至1800℃,在采取降溫措施無效后,立即請示總調度停車,12時40分,啟動停車按鈕。停車后技術人員、操作人員、分析工、檢修人員等進入現場,研究超溫原因,1小時40分鐘后終洗塔爆炸。
??? 事故原因分析
??? 事故設備情況:設計壓力3.2Mpa;設計溫度120℃;工作介質為裂化氣、水;封頭及筒體材質1Cr18Ni9Ti;封頭厚度20mm;筒體尺寸1200mmX11400mmX18mm;裙式支座。
??? A事故直接原因
??? (1)操作工趙某在提高了3號氣化爐溫度后,根據藝流程和過氧應起的化學反應,3號爐過氧超溫,產生大量二氧化碳、水蒸氣、一氧化碳和氫氣。12時40分3號爐停車時, 2號終洗塔關閉入口閥門和其他與系統相連的閥門。但此時1號終洗塔與2號終洗塔出口相連的閥門仍處于連接狀態,在洗滌過程中將溶于水的二氧化碳帶走,冷凝水蒸汽,使得2號終洗塔內的過剩氧、一氧化碳、氫氣的濃度逐漸提高。同時1號終洗塔終的裂解氣(一氧化碳、氫氣)逐漸通過止逆閥進入2號終洗塔內,直至達到爆炸范圍。
??? (2)根據爐內自動記錄儀顯示,10時爐內最低溫度以達1386℃,超過最高允許操作溫度。11時,爐內3各測點溫度分別升至1548℃、1566℃、1692℃。12時,爐內三測點溫度分別升至1656℃、1800℃以上(該表最大量程為1800℃)。從9時30分至12時40分緊急停爐,操作人進行虛假記錄,沒有發現3號氣化爐長時間超溫、長時間過氧的現象,未采取任何有效調溫措施,使得在號終洗塔內積存大量的過剩氧,同時含有蒸汽清洗后形成的高濃度一氧化碳、氫氣,形成爆炸的混合氣體,造成2號終洗塔在3號氣化爐停車1小時40分鐘后發生爆炸。
??? B間接原因
??? (1)合成氣車間有關人員對工藝管理不嚴, 有關安全管理規章制度不認真,對重要工藝參數監督檢查不到位,疏于監控。
??? (2)合成氣車間的勞動組織不合理,沒有合理安排值崗人員,沒有合理組織安全生產。
??? (3)合成汽車間有關人員對設備性能及工藝流程不熟悉,對氣化爐內部過氧引起的后果不清楚。
??? 預防同類事故的措施
??? (1).落實有關安全管理規章制度,認真執行工藝紀律,加強管理,對重要工藝參數監督檢查到位,時時監控,堅決杜絕虛假記錄。
??? (2).加強崗位培訓,任職人員必須熟悉設備性能及工藝流程,對氣化爐內部過氧引起的后果要有深刻的認識。
??? (3).按照該設備操作規程,出現嚴重超溫、系統嚴重過氧時,應采取氣化爐系統放空卸壓,同時進行充氮氣置換。
??? (4).進行設備安全裝置改造,對關鍵部位和環節的測量裝置,加入聲光警報及其連鎖保護控制。
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