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湖南漣源鋼鐵集團有限公司制氧廠氧氣管道燃爆事故

 近幾年,隨著鋼鐵工業的高速發展及高爐富氧等強化冶煉措施的采用,鋼鐵企業需氧量大幅度增加,尤其是管氧輸送量的增多更為明顯。管氧大多數采用純氧、中壓輸送,因此氧氣管道的安全運行尤為重要。防止氧氣管道燃爆事故的發生,應引起廣大同行的高度重視。本文就我廠新安裝兩個月后的一根氧氣管道燃爆事故進行分析,供同行在管氧管理工作中借鑒。

  1 事故經過

  2003年7月17日0:30,因管網壓力高,調度 指令停兩臺1500m3/h氧壓機。0:40操作工發現 “一萬”制氧機恒壓裝置壓力偏高,管網壓力上漲較快,此時管網壓力為2.4MPa,申請停5000m3/h 氧壓機。0:56正當操作工準備停5000m3/h氧壓機時,聽見一聲巨響,隨后只見1500m3/h氧壓機房后天空一片火紅,并持續了幾秒鐘。事后發現,一條新增的連接新建16000m3/h制氧機與老空分系統的膨脹節被炸裂,被炸裂的膨脹節后面的20多米的氧氣管道被燒黑并部分燒熔,同時周圍的樹及草被燒燃。操作人員趕緊關閉相應的閥門,組織撲火,才末使事態進一步擴大。

  2 事故原因分析

  事故發生后,公司立即組織國內制氧專家對現場進行查看和對事故管道、焊接處取樣分析。

  現場查看及取樣分析情況:①管內存在氧化鐵 皮、焊渣及閥門加工的殘渣等雜質;②管內有銹 渣、水漬;③管道附件彎頭、變徑不符合規范要 求;④管托、管座設計不合理,使膨脹節產生徑向 振動而損壞;⑤施工單位無施工資質。

  引起氧氣管道燃爆的原因有如下幾個方面:

  (1)施工質量問題是造成氧氣管道燃爆的基本 原因。

  ①管內有氧化鐵存在,熔融物剝落層內有鐵 銹,說明管道酸洗不徹底;②管道有銹渣、水漬, 說明管道酸洗后沒有進行鈍化處理及安裝完后較長 時間內未投運時沒有進行充氮保護;③焊渣及閥門 加工的殘渣存在,說明管道施工完后吹掃不干凈。進行吹掃時閥門末拆除,閥門存在的死角吹掃不到。閥門不應參與吹掃,閥門應在拆除后單獨處理,管道應用短管連接進行吹掃。

  施工質量問題造成新安裝的氧氣管道內存在氧 化鐵、銹渣、焊渣等殘留異物,在氧氣流動中成為 引火物。這些引火物的存在為本次氧氣管道燃爆事 故提供了基本條件。

  (2)管托、管座及管路走向設計不合理,使膨 脹節產生徑向振動而損壞。

  由于管托、管座及管路走向設計時沒有充分考慮管道運行中徑向振動或位移,當管內壓力變化時,管道產生徑向振動或位移,使膨脹節也產生徑向振動而損壞。壓力升高以后膨脹節就被壓破,氧氣外泄,形成高速氣流。

  當管網壓力升到2.4MPa時膨脹節被沖破,氧 氣外泄瞬時流速達到亞音速(約300m/s),管內的 雜物在高速氣流帶動下與管道內壁發生強烈摩擦、 碰撞,使管道局部過熱達到燃點而燃燒。有關資料 顯示:氧氣中混有氧化鐵皮或焊渣,在彎管中的氧 氣流速達到44m/s時,產生的高溫能將管壁燒紅; 雜質為焦炭顆粒、氧氣流速為30m/s,雜質為無煙 煤、氧氣流速為13m/s時,產生的高溫能將管壁燒 紅。因此當膨脹節破裂時,管道內的氧氣流速大大 提高,致使施工中留在管道中的氧化鐵、焊渣在高 純氧中燃燒起來,鋼管在純氧中也燃熔。

  (3)氧氣管道設計缺少安全保證措施。

  管路設計時未考慮在恒壓調節閥前增加過濾器, 造成焊渣等雜物將調節閥卡死,不能及時調節恒壓 閥后管網壓力,使管網壓力超過正常工作壓力。