為趕進度不置換檢修時煤氣管道爆炸
1998年7月10日23時20分,河南省某化肥廠原料氣車間,因檢修10000m3大氣柜,倒換5000m3小氣柜,在煤氣管道抽加盲板過程中,由于煤氣管線內存有殘余煤氣,管道置換不徹底,發生一起煤氣管道爆炸事故,造成全廠2個系統(合成氨、甲醇)停車數小時,2名檢修工重傷,3名輕傷。
1.事故經過
該廠原料氣10000m3氣柜鐘罩,由于長期與水接觸使用,腐蝕嚴重,經多次檢修補焊防腐刷漆,以致軌道移動變形,接觸面不平滑。7月10日14時30分,大氣柜西部牛腿處鋼板突然撕裂(1000x 300mm),氣柜從6500m3高度急劇下降,合成氨系統被迫緊急停車。由于大氣柜整修需要一周時間,為減少生產經營損失,決定從煤氣管道三通處加裝隔離盲板,將甲醇系統5000m3(小氣柜)倒換到合成氨系統,堅持合成氨尿素生產,甲醇系統停車。7月10日下午,廠有關領導、有關處室、原料氣車間共同商定大氣柜檢修以及倒換小氣柜加裝盲板方案,安排原料氣車間承擔倒換氣柜加裝盲板任務。要求:在抽加盲板作業之前,聯系氮氣對煤氣管道進行置換1.5h。當時由于氮氣緊張(甲醇系統、合成氨系統凈化都要用氮氣),置換煤氣管道氮氣停供,又因要求7月11日凌晨1時完成抽加盲板任務,所以作業時間較緊,沒有繼續置換,就于10日20時開始抽加盲板作業,22時分別卸裝2個法蘭口,在用刮刀、螺絲刀清理法蘭口時,23時20分突然發生爆炸,管道兩端盲板一塊炸飛70余米,一塊在管道內炸行30余米至彎頭處將管道擊破,管道三通盲板處,正在檢修作業的5名職工,2名被爆燃火焰燒成重傷,3名輕傷。
2.事故原因分析
1)直接原因:
按照化工抽加盲板作業規定,在易燃易爆系統抽加盲板,可以不置換作業,但必須系統卸壓并保持正壓,以防空氣吸入。此次抽加盲板,因氣柜破裂,無法保持正壓,因此必須進行置換,但因氮氣緊張不夠用,沒有將管道置換合格,消除部分殘余煤氣,是事故發生的主要直接原因。其次,當法蘭口打開后,由于夜間氣溫較低,管道內殘余煤氣冷卻,體積縮小,將空氣吸入管道,在法蘭口附近形成混合爆炸氣體。再次,由于檢修作業人員使用鐵質工具碰撞產生火星,引爆管道內爆炸氣體。
2)根本原因:
(1)檢修方案中,各項安全檢修措施沒有嚴格認真落實,由于時間緊工作量大,檢修中忽視安全,把“安全第一,預防為主”的思想拋之腦后,當成一句空話,各種動火證、登高證沒有起到監督作用,缺乏安全檢修意識。
(2)檢修作業人員,多年習慣性違章作業(化工易燃易爆設備檢修時,嚴禁使用鐵質工具,應使用銅質工具,避免產生火星)。檢修人員安全知識缺乏,在沒有安全措施做保障時,為了趕進度,盲目進行作業。
3.事故預防措施
(1)召開事故分析會,按照“四不放過”原則,查清事故發生原因,落實責任,用活生生的典型案例在全廠開展“遵章守紀,安全檢修”大討論,吸取事故經驗教訓,學習安全知識,掌握安全規章制度,嚴格禁止忽視安全的習慣性違章作業,樹立安全自我防范意識。
(2)抽加盲板檢修作業時,必須制定管道聯系和盲板流程圖,制定詳細的安全措施,落實具體事項,明確責任人,辦理抽加盲板動火分析,管道置換殘余煤氣必須合格。
(3)不許用鐵器敲打存有易燃易爆物質的管道,以防產生火星,必須用銅質工具,如無此防爆工具,必須涂以黃油、甘油杜絕產生火星。
(4)檢修作業人員要穿戴防毒面具,嚴禁穿帶釘鞋和攜帶火種,架空登高作業應系好安全帶。