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一起氯苯化學爆炸事故

 一、事故經過

  2006年4月30日,山東某氯堿廠氯苯車間因3#氯化塔長期運行,轉化能力下降,需停塔倒觸媒。根據要求先開1#氯化塔,正常后再停3#氯化塔。根據車間安排,8時40分,氯化崗位操作工對1#氯化塔整個系統進行氮氣置換,操作工按照操作規程置換40min以上,9時35分,1#氯化塔開始通氯氣,10時10分,1#排氣冷凝系統防爆膜鼓破,1#石墨冷凝器震裂,氯苯捕霧器液位計被震碎,操作工及時倒用2#氯化塔排氣冷凝系統,未造成停塔影響生產,所幸未造成人員傷害。

  二、原因分析

  事故發生后,公司領導高度重視,立即組織有關部門成立事故調查組進行事故調查,查找事故的真正原因。

  經調查,整個操作過程都嚴格按照操作規程,卻仍然發生了化學爆炸。發生化學爆炸肯定有空氣在系統內。操作工嚴格按照操作法進行置換,多年來束發生過這樣的事故。反應后通入系統的氯氣是合格的,也不會有空氣進入的可能。發生爆炸的氣體肯定是沒有置換干凈,嚴格按照操作規程進行置換卻沒置換干凈,是不是操作方法有問題?但當班操作工反映,爆炸后有崩出的舊防爆膜。車間技術人員分析,很有可能是1#氯化塔冷凝系統更換防爆膜時抽真空,造成舊防爆膜抽進系統。4月30日當進行系統置換時,因冷凝器是列管結構,抽進系統的舊防爆膜堵塞列管,造成排氣有死角,置換不徹底,通氯氣開車后發生了化學爆炸,以致釀成爆炸事故,造成設備的損害,給公司帶來了不小損失。

  三、預防措施

  為防止類似事故的發生,公司及時制定了安全措施:

  1.嚴格執行操作規程。

  2.加強對檢修質量的管理和考核。

  3.對有可能發生的事故和異常制定應急預案。

  4.強化操作工安全意識,提高操作水平,提高操作工應急能力,有效地預防事故的發生。

  5.發生生產異常和事故絕不能放過,查出事故真正原因,避免同類事故再次發生。