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某水泥廠“1.24” 一氧化碳爆炸事故

一、事故概況

2010 年 1 月 24 日 14:22,XX 水泥廠 6 名檢修工人在檢修煤磨袋式收塵器時,其中 4 名工人來到樓頂,打開袋式收塵器檢修門卡扣時,因收塵器一氧化碳濃度異常,與空氣混合發(fā)生爆炸,造成 4 名工人因爆炸沖擊摔落當場死亡。事故造成 4 人死亡。

二、事故原因分析

1 直接原因

這起事故直接原因是該廠燒成工段作業(yè)人員進行檢修作業(yè)時,違反操作規(guī)程,在主機未完全停止運行的情況下,違章操作,提前打開袋式收塵器檢修門卡扣,致使新鮮空氣進入含有一氧化碳的煤磨防爆袋式收塵器,遇明火發(fā)生爆炸。

2 間接原因

2.1 通風機和電動機未選用防爆型設備,未在適當部位設置符合要求的防爆閥;

2.2 除塵系統(tǒng)內積灰未及時清除;

2.3 檢修作業(yè)未落實有效的安全措施。

案例 2 某金屬制品公司“8.2” 鋁粉爆炸事故

一、事故概況

2014 年 8 月 2 日 7 時,昆山 XX 金屬制品公司拋光輪轂車間員工上班。
7:10,除塵風機開啟,員工開始作業(yè)。7:34,1號除塵器發(fā)生爆炸。爆炸沖擊波沿除塵管道向車間傳播,揚起的除塵系統(tǒng)內和車間集聚的鋁粉塵發(fā)生系列爆炸。當場造成 47 人死亡、當天經送醫(yī)院搶救無效死亡 28 人,185 人受傷,事故車間和車間內的生產設備被損毀。
事故造成 75 死亡,185 人受傷,經濟損失 3.51 億元。

二、事故原因分析

1 直接原因

1.1事故車間、除塵系統(tǒng)未按規(guī)定清理,鋁粉塵沉積。

1.2粉塵云,除塵系統(tǒng)風機啟動后,在除塵器灰斗和集塵桶上部空間形成爆炸性粉塵云。

1.3引火源,拋光鋁粉吸濕受潮,與水及鐵銹發(fā)生放熱反應。除塵風機開啟后,在集塵桶上方形成一定的負壓,加速了桶內鋁粉的放熱反應,溫度升高達到粉塵云引燃溫度。

1.4助燃物,在除塵器風機作用下,大量新鮮空氣進入除塵器內,支持了爆炸發(fā)生。

1.5空間受限。除塵器本體為倒錐體鋼殼結構,內部是有限空間,容積約 8 立方米。

2 間接原因

2.1 廠房設計與生產工藝布局違法違規(guī)。

廠房原設計建設為戊類,而實際使用應為乙類,設計泄爆面積不足,疏散樓梯未采用封閉樓梯間,貫通上下兩層。生產工藝及布局未按規(guī)定規(guī)范設計,生產線布置過密,作業(yè)工位排列擁 擠,造成疏散通道不暢通,加重了人員傷害。

2.2 除塵系統(tǒng)設計、制造、安裝、改造違規(guī)。

除塵系統(tǒng)改造單位無設計安裝資質。除塵器本體及管道未設置導除靜電的接地裝置、未按《粉塵爆炸泄壓指南》(GB/T15605-2008)要求設置泄爆裝置;

集塵器未設置防水防潮設施,集塵桶底部破損后未及時修復,外部潮濕空氣滲入集塵桶內,造成鋁粉受潮,產生氧化放熱反應。

2.3 車間鋁粉塵集聚嚴重。

現(xiàn)場除塵系統(tǒng)吸風量不足,不能滿足工位粉塵捕集要求,不能有效抽出除塵管道內粉塵。企業(yè)未及時清理粉塵,造成除塵管道內和作業(yè)現(xiàn)場殘留鋁粉塵多,加大了爆炸威力。 

2.3 安全生產管理混亂。

安全生產規(guī)章制度不健全、不規(guī)范,盲目組織生產,未建立崗位安全操作規(guī)程,現(xiàn)有的規(guī)章制度未落實到車間、班組。未建立隱患排查治理制度,無隱患排查治理臺賬。風險辨識不全面,對鋁粉塵爆炸危險未進行辨識,缺乏預防措施。

2.4安全教育培訓不足,未開展粉塵爆炸專項教育培訓和新員工三級安全培訓,安全生產教育培訓責任不落實,造成員工對鋁粉塵存在爆炸危險沒 有認知。 

2.5 安全防護措施不落實。

事故車間電氣設施設備不符合《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB50058-1992)規(guī)定,均不防爆,電纜、電線敷設方式違規(guī),電氣設備的金屬外殼未作可靠接地。現(xiàn)場作業(yè)人員密集,崗位粉塵防護措施不完善,未按規(guī)定配備防靜電工裝等勞動保護用品。