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齊魯石化公司烯烴廠苯乙烯裝置在停車過程中,發(fā)生一起重大設(shè)備事故

19902271325分,齊魯石化公司烯烴廠苯乙烯裝置在停車過程中,發(fā)生一起重大設(shè)備事故。

苯乙烯裝置因烴化反應(yīng)器DC-10堵塞,負荷提不起來,于226日上午,臨時停車處理。按方案要求,停車爐子不熄滅,壓縮機不停車,反應(yīng)器床層溫度保持在300℃以上。300#工段長想借停車之機清理過濾網(wǎng)和更換一循環(huán)閥門而臨時修改方案,將壓縮機停轉(zhuǎn)。口頭交待爐膛溫度控制在500℃左右,反應(yīng)器床層不低于350℃。中班接班后于1950分停蒸汽,床層溫度有下降趨勢,而爐膛溫度開始上升。27日零點班操作工交班時只交待了反應(yīng)器溫度400500℃,但未交待爐膛溫度控制在500℃左右。27日白班操作工接班后820分發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器床層溫度下降到432℃,于是提高了燃料氣壓力,使爐子各點溫度很快上升。1325分,聽到GB-303引風機組聲音異常,便立即停爐子引風機,熄滅爐火。打開引風機檢查時, 風機葉片已嚴重變形。1410分,發(fā)現(xiàn)爐子冒黃煙,直到32日打開對流段檢查時,發(fā)現(xiàn)BA-301蒸汽過熱爐對流段爐管因超溫燒壞。直接經(jīng)濟損失達18.6萬元。

事故原因

1)車間停車沒有詳細具體方案。工段長修改方案沒有匯報,沒有得力措施,只是向工人口頭交待,造成方案不落實。

2)車間領(lǐng)導思想麻痹,組織不嚴。在300#工段處于半停車狀態(tài)時,只有一名主操守崗(1990年元月剛轉(zhuǎn)正),車間領(lǐng)導、工段長、值班及工藝技術(shù)人員無一人對300#工段進行檢查。

3)操作工技術(shù)素質(zhì)差,責任心不強。300#工段室內(nèi)主操四個班都是剛轉(zhuǎn)正的工人,對各項控制指標之間的關(guān)系不清楚,沒有按要求定時檢查,不能及時發(fā)現(xiàn)事故狀態(tài),以致爐子超溫4個小時,造成事故。