動力分廠“10?8”4#爐脫硝改造省煤器泄漏事故
一、事故經過:
2015 年9 月4 日動力4#鍋爐脫硝改造完工投運,運行至2015 年09 月30 日3:20,巡檢發現4#爐省煤
器下方冷灰斗有水滴,懷疑4#爐省煤器泄漏。8:00 接到動力分廠電話,初步判斷可能為新增省煤器管屏
焊口泄漏,隨即電話告知江南環保項目部,項目部承諾來人處理缺陷,2015 年10 月1 日晚,江南環保項目
部到現場三人。10 月2 日工程部、設備部、動力分廠、長春國電監理、江南環保人員,共同對4#爐省煤器
進行全面檢查,發現從爐右向爐左數第16、17 屏彎管處發生泄漏。經分析,泄漏原因是第17 屏省煤器內
側彎管母材存在砂眼,運行過程中泄漏沖刷16 屏,造成16 屏爆管,該部位省煤器屬于江南環保為脫硝改
造供貨設備,屬江南環保設備質量問題。經討論,形成缺陷處理方案:第16 屏省煤器進行堵管處理,第17
屏省煤器漏點部位進行補焊修復。按照制定缺陷處理方案,江南環保協同動力分廠對缺陷進行修復,將砂
眼部位進行打磨,打磨深度為5mm(管壁厚度為5mm),補焊部位位于省煤器管屏內側,因受空間限制無法進
行無損檢測,從而進行水壓試驗,水壓試驗壓力6MPa、時間35 分鐘,各方進入省煤器全面檢查未發現泄漏
現象,鍋爐2015 月10 月3 日下午4 點重新啟動。
10 月8 日,生產運行巡檢在運行4 天后發現4#鍋爐右側省煤器灰斗處有水滴,隨即電話聯系江南環保
項目部,其答復不能安排人員到場處理此缺陷。停爐后進入檢查,發現為第17 屏補焊區域再次發生泄漏。
經溝通,由于江南環保不再處理此缺陷,動力分廠對泄漏點管屏進行堵管處理,工程部發傳真告知江
南環保此次質量事故。
二、事故原因分析:
泄漏原因是第17 屏省煤器內側彎管母材存在砂眼,運行過程中泄漏沖刷16 屏,造成16 屏爆管;泄漏
后補焊處理質量不達標,造成再次泄漏;補焊部位空間位置苛刻,缺陷處理難度較大;管材補焊部位存在
多個砂眼,缺陷處理補焊區域過小,未能包含該區域所有砂眼;對焊工技能、經驗要求較高,該焊工處理
此種缺陷經驗不足;焊后由于空間條件限制無法進行無損檢測。水壓試驗,不足以檢驗母材、焊口內部質
量問題。
三、防范措施:
(一)在設備關鍵監造點必須安排專人監督,嚴格按照設備監檢大綱執行;
(二)安裝后水壓試驗壓力必須嚴格按照規范執行;
(三)停爐過程中必須對省煤器進行內部全面檢查,將鍋爐受熱面檢查,作為停爐檢查的必查項目,
排除一切可引發爆管的因素;
(四)檢修實施前,要確保檢修方案的科學性、可靠性和合理性,確保安全可靠運行為前提;
(五)處理過程全程專人監護,確保缺陷處理的質量;
(六)對于省煤器管無損檢測,“蛇型管”式省煤器許多部位存在空間限制問題,無法進行常規無損檢
測,在今后缺陷處理、檢修、維護、更換等工作中還需做為一個專題處理。
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