電廠#4機EH油漏泄停機處理事件分析報告
1、事件經過
(1)2006年8月26日11:10時,運行人員在DCS上發現EH油位454mm較低(日常EH正常油位在471mm左右),立即現場檢查;11:12時,DCS畫面出現“EH油液位低”報警信號,此時液位顯示441mm;11:13時,現場發現AST油壓力表總管路接頭向外噴油,及時通知檢修人員。
(2)檢修人員趕到#4機AST漏點現場,發現噴油量較大,運行期間無法處理,通知值長停機處理。經中調同意,11:34時#4機解列,燃機負荷維持40MW運行。
(3)停機后,熱控及機務人員緊急更換了接頭墊片,12:05時處理完畢。12:29時,#4機組并列。12:40時,機組滿負荷運行。
2、原因分析
(1)此接頭墊片材質不符合要求,長期運行墊片發生老化,使接頭松動,高壓EH油發生漏泄。
(2)檢修部門定期維護不到位,從建廠到事件發生,沒有對EH油系統進行定期檢查和維護,墊片材質老化沒能及時發現。
3、防范措施
(1)熱控專業對EH油系統的各接頭進行普查,查出有多少接頭,然后報計劃購買銅質墊片。銅質墊片購買回來后,利用停機機會進行更換。
(2)在銅質墊片購買回來之前,熱控人員和機務人員定期對各接頭進行松動檢查,及時對松動的接頭進行緊固。
(3)運行人員加強對EH油系統進行周密的檢查,提早發現問題,及時通知檢修人員進行處理。
(4)現電廠頂軸油、EH油等油系統漏點較多,機務和熱控應列好計劃,定期進行檢修和維護,確保各種油系統穩定運行。
(5)各相關專業舉一反三,吸取這次事件教訓,對電廠高壓、高溫、油系統進行定期檢查、定期維護、定期檢修,避免因對漏點的疏忽治理,造成各類事件的發生。
(6)運行和檢修部門必須嚴格認真執行定期工作制度,高質量地完成定期工作制度中的各項的要求,通過定期工作,及時發現并解決設備存在的隱患。