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電廠#1跳機事件分析報告

1、事件經過
2006年8月8日,兩套機組使用#4罐重油運行,7時#4罐油位2.9m。8:25時因重油濾網壓差高(16psi),重油濾網由#1切換到#2運行。09:20時#1燃機濾網更換后立即給備用濾網沖油,此時#2濾網壓差上升較快。
09:38時因#1、#3燃機濾網均出現壓差上升較快,且#1燃機#1重油濾網還在充油不能馬上使用,值長令由#4罐切#1罐(油位10.7m)運行,09:40倒罐完畢。
09:40時#1燃機重油壓力低,FFU2壓力為3.6bar,值班員強制啟動備用重油泵,壓力上升到4.5bar后又下降3.6bar。
09:42時先后出現“重油燃料壓力低”、“高壓油濾壓差高報警”和“液體燃料壓力低跳閘”信號,#1燃機跳機。#2汽機隨即快速減負荷,09:47解列#2發電機出口開關502,汽機打閘。#1燃機跳閘后,燃機值班員迅速手動拉開防喘閥臨時電源(沒有注意到防喘閥開否,當時在燃油畫面)。
10:10時#1燃機濾網切換完畢,10:14時#1燃機并網,10:50時#2發電機并網。
2、原因分析
事件跳機前后打印出以下信息:
09:42:13 HEAVY FUEL PRESS LOW重油壓力低;
09:42:33 LIQUID FUELFILTERDIFF PRESS HIGH高壓油濾壓差高;
09:42:34 LIQUID FUEL PRESSURE LOW液體燃料壓力低;
09:42:37 LOW LIQUID FUEL PRESS--TRIP液體燃料壓力低跳閘;
09:42:37 HEARY FUEL TG -TRIP重油狀態跳閘。
(1)從以上事件經過和打印的報警信息可以分析,故障是由于燃機燃油壓力低,致使燃油截止閥前的壓力開關63FL-2動作跳機(動作值為2.41±0.07bar)。跳機時運行中的#4罐油位2.41m,8:25時濾網切換后,從濾網中放出的重油可以看到,油的粘度較大,一灘一灘的,可以疊摞,而且油中含水較多。運行中的#4油罐因無靜置時間,油水不能徹底分離,尤其是接近油罐底時,油中含水更多,而紙質的重油濾網對水份有吸附作用,導致重油濾網壓差快速上升,截止閥前壓力降到跳機值,這是造成跳機的客觀原因。
(2)電廠的運行規程,基本上是以海恩電廠的運行規程為藍本進行修改的,對于日用油罐的安全油位也是按照海恩電廠的運行經驗定為2m,沒有修改過,在以前的運行中也沒有發生過什么問題。但由于電廠#4日用油罐容積只有2000立方米,與海恩電廠及其它電廠的罐容相比要小很多,低液位運行時容易將油罐底部的雜質和水份攪起,這次故障說明在重油雜質多以及油中含水較大的情況下,#4罐在2m油位運行是不安全的,因此需進一步修改和完善我廠的運行規程。
(3)運行人員在此次故障處理中,存在操作失誤,造成了此次跳機。三通閥前、重油濾后的FFU2壓力低,是由于重油濾網壓差高引起的,此時重油濾之前的重油壓力是正常的,由于它是依靠重油回油調節閥調節回油來維持的。當運行人員啟動備用重油泵后,此閥很快又將重油濾網前的壓力重新調回到之前的正常水平。因此,FFU2在短時間沖高后,又回到之前的低壓狀態。由于運行人員對系統不熟悉,誤以為啟動備用重油泵后FFU2壓力可以恢復,在機組程序保護切輕油狀態下,強制切回重油,造成#1燃機因燃機的壓力低保護跳機,這是造成此次跳機的直接原因。
(4)在兩臺燃機重油濾壓差同時快速上漲時,如果運行人員果斷采取措施,立即切罐運行,也可以避免此次跳機發生。
3、防范措施
(1)立即著手修改電廠運行規程中不完善的內容。為避免再發生因油罐底部油質差,造成濾網堵塞跳機,對于#4罐,安全油位由原來的2m暫改為2.5m。對此,安技部下發正式通知,運行人員對#4油罐運行到2.5m的敏感油位附近時要密切關注濾網壓差情況,出現異常時應采取果斷措施,保證機組安全運行。
(2)運行人員要加強事故預想培訓,對預想的情況要進行經常性的模擬演練,并對演練結果進行總結和評價,以提高運行人員對緊急情況的處理能力。
(3)運行重油值班員每天要對日用罐進行一次排水,避免油罐底部積水過多。此外,對于底部臟油要定期倒回儲油罐,保持日用罐的清潔。
(4)重油值班員要定時對重油處理線出口含水量進行檢測,并依據檢測結果,合理調整處理線的運行參數,減少油中的含水量。
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