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電廠#10爐HP主汽管熱偶套管斷裂事件分析報告

1、事件經過
(1)3月1日上午,運行人員在巡檢中發現#10爐HP過熱器出口熱偶備用套管堵頭螺牙處有輕微漏汽,即發了缺陷單通知檢修檢查。當天,檢修人員到現場查看,發現在用及備用套管(相隔約40cm)均漏汽。由于#10機在2日、3日均連續運行,檢修部未能安排該缺陷的處理。
(2)4日零點班,#10機停運。檢修部安排人員處理該缺陷。在#10轉冷爐后于4:45時辦理工作票,檢修開工。
(3)5:30時,經檢修人員割下熱偶套管發現:備用套管的主汽管內管段在縮口過渡處已斷裂,脫落在主汽系統內;在用套管的縮口過渡處有約為1/3周長的肉眼可視裂紋。檢修工作負責人隨即將檢查情況匯報了部長,要求聯系相關專業人員共同檢查。
(4)7:50時,在用套管更換完畢,備用套管則進行了封堵。此后對鍋爐、汽機的主蒸汽管道進行檢查,查找脫落的熱偶套管。
(5)經采取多種檢查方法,終于在17:30時利用射線探測到所斷套管在從HP主汽管上引出的#10爐對外供汽管路的水平彎管內。因該管路尚未投運,不影響主汽系統的安全運行,為了使#10爐能夠盡快投入運行,暫未取出該脫落套管(已作了標記)。
2、原因分析
(1)經查#10爐這次已斷裂和有裂縫的二套管失效部位特征:無明顯塑性變形,斷裂、開裂部位均在構件根部、近焊縫(6~7mm)的大小變徑過渡尖口上。初步判斷是構件的應力分布處理不合理造成,具體為疲勞失效,部位在應力最大區段的應力集中線上。
(2)前年#1爐同樣部位的同樣套管已斷裂過(也進入蒸汽管內),當時將該情況通報了杭鍋,答復為該構件為行業標準件,出現斷裂屬產品質量問題,為個別現象,在允許范圍之內。所以當時沒有作進一步的詳細分析和落實相關反措。
3、防范措施
(1)檢修部負責檢查全廠杭鍋產配9E爐所有高、低壓主汽管上該類套管,全部拆下進行著色和射線探傷?,F#3、#10爐已完成,未見異常,#1爐正待安排進行。
(2)檢修部負責將#10爐已有裂紋的套管送權威專業機構進行綜合分析,要求盡快提出分析報告。
(3)現庫房已向杭鍋訂購的10根同樣套管停止使用,待分析結論和有杭鍋的明確說法后再作處理。
(4)檢修部速訂購目前各火電廠機、爐通用的可拆卸(螺口)的錐體型熱偶套管,并分批進行更換。
(5)明確今后機、爐主汽管道上的熱偶套管的定檢周期(每年一次)、檢查辦法(著色和射線探傷)和標準(無裂紋)。
(6)因我公司有多臺杭鍋產配9E爐,為防止此類事情的發生(代價很大),及時把此故障情況及相關分析報告上報公司,轉發各下屬電廠。
(7)今后本廠所有鍋爐、壓力容器及壓力管道部件,尤其是高溫部件的提前失效,要進行結構、材質分析,找出確切原因,落實具體防范措施。
(8)由生產管理部組織相關技術人員制定主汽管內遺留套管的處理方案,在供熱系統調試前取出。