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恩電廠#3爐受熱面泄漏事件分析報告

1、事件經過
(1)3月30日15:50時,運行人員發現#3爐中部左側爐墻人孔門有汽水漏出。當班值長即通知檢修人員;16:00時檢修人員到現場檢查,確認受熱面有泄漏,回復值長待晚上停爐進一步檢查。
(2)3月31日0:30時,經打開高省Ⅰ管箱爐墻人孔門查看,確認高省Ⅰ在距吹灰端大約3.5m處有泄漏,#3爐泄壓放水轉冷爐。
(3)3月31日04:00時,#3爐高、低汽包壓力為零,爐內各段煙溫小于60℃,開始進行爐內檢查,查出高省Ⅰ有5條鰭片管泄漏,從高省Ⅰ出水管往上計,從左往右計,泄漏鰭片管為:1-3、1-4、2-4、3-4、4-4,其中:
1-3鰭片管上有6個泄漏孔,泄漏孔在鰭片管上方偏靠1-4鰭管側,6個泄漏孔沿受熱管呈線型布置,泄漏孔間距為鰭片間距。周圍鰭片腐蝕嚴重,成斜面朝上,單面腐蝕;
1-4鰭片管上有8個泄漏孔,泄漏孔在鰭片管上方偏靠1-3鰭管側,8個泄漏孔沿受熱管呈線型布置,從第1泄漏孔到第8泄漏孔有240mm。周圍鰭片腐蝕嚴重,成斜面朝上,單面腐蝕;
2-4鰭片管上有4個泄漏孔,泄漏孔在鰭片管上方偏靠2-3鰭片管側,4個泄漏孔沿受熱管呈線型布置,泄漏孔間距為鰭片間距。周圍鰭片腐蝕嚴重,成斜面朝上,單面腐蝕;
3-4鰭片管上有3個泄漏孔,泄漏孔在鰭片管上方偏靠3-3鰭片管側,3個泄漏孔沿受熱管呈線型布置,泄漏孔間距為鰭片間距。周圍鰭片腐蝕嚴重,成斜面朝上,單面腐蝕;
4-4鰭片管上有1個泄漏孔,該泄漏點在鰭片管正下方,周圍鰭片基本沒有腐蝕。
(4)根據高省Ⅰ鰭片管泄漏情況及現常條件,由于鰭片管節距小,無法把泄漏的鰭片管全部更換,未更換的只能待以后#3爐小修時更換。本次處理情況如下:
1-3鰭片管更換了泄漏管段;
1-4、3-4是同一回路因條件所限無法換管采取堵管方式;
2-4、4-4是同一回路因條件所限無法換管采取堵管方式。
(5)此次把高省Ⅰ56個回路中堵了2個回路,對整個高壓省煤器運行工況影響不大;要恢復1-4、3-4、2-4、4-4這兩個回路需時3天(72小時),計劃在小修或大修時再進行更換。
2、原因分析
從泄漏鰭片管外形來看:高省Ⅰ 4-4鰭片管泄漏孔在鰭片根部,且在鰭片管正下方;泄漏孔周圍管壁、鰭片沒有腐蝕。從高省Ⅰ4-4鰭片管泄漏孔形狀來看應屬制造遺留缺陷;1-3、1-4、2-4、3-4鰭片管管壁由于外部水蝕減薄造成泄漏。
高省Ⅰ鰭片管呈錯列布置,此次高省Ⅰ受熱面泄漏是高省Ⅰ 4-4鰭片管鰭片根部砂眼泄漏,向下噴射,一方面沖刷1-3、1-4、2-4、3-4鰭片管管壁,另一方面噴出的水在高溫煙氣中形成酸氣,加速鰭片管外壁腐蝕,引發1-3、1-4、2-4、3-4鰭片管管壁沖蝕性減薄穿孔泄漏。
3、防范措施
(1)運行加強對鍋爐參數的監控,及早發現鍋爐受熱面漏水情況。
(2)鍋爐運行中如出現受熱面漏水現象,及早安排停爐檢查處理,避免噴射沖刷其他管束。
(3)定期對鍋爐受熱面進行水洗,減少受熱面管外壁酸性腐蝕。
(4)檢修部在鍋爐小修時,安排專人對鍋爐受熱面進行目測檢查,檢查有無局部銹蝕及管壁變薄現象。
(5)檢修部制定封堵管路的修復方案,待小修時完成。
(6)金屬監督對換下管束進行檢查,確定管道泄漏的原因,針對故障原因提出相關反措。