電廠#3燃機主燃油泵故障事件分析報告
1、事件經過
(1)2005年6月3日,#2機做動平衡試驗,并計劃在當晚22:00時啟#1機進行機組切換。
(2)20:30時,值班員在巡回檢查時發現#3機輔機間有焦味,立即通知當班值長,值長與值班員共同檢查發現主燃油泵驅動端端面有燒焦的痕跡,但檢查流量分配器油壓、主燃油泵進出口油壓未見異常,重油回油溫度72℃,后經燃機專工現場檢查后,認定為主燃油泵故障,必須立即停機。
(3)21:06時,經向調度申請同意,運行人員開始進行#1、#2機組啟動準備工作。21:35時,#1機發啟機令,21:55#1燃機并入系統,22:39時#2機并入系統。
(4)23:30時,#3機緩慢切輕油(考慮溫度變化對缸影響實施緩慢切換)。23:38時,發現主燃油泵驅動端端面有磨穿跡象,于是快切輕油。23:43時#4機解列,23:44時#3機解列。
(5)23:46時,現場發現主燃油泵有冒油現象,考慮到有可能產生大量噴油,值長下令進行了緊急停機。機組盤車投入后,調整油箱負壓為-0.3kPa。
(6)隨后,檢修人員對主燃油泵進行了更換。
2、原因分析
由于主燃油泵故障引起的停機事件。
3、防范措施
(1)運行及檢修人員加強設備的檢查,及時發現缺陷,及時處理,把設備隱患消滅在萌芽中。
(2)在設備缺陷發展到危機正常運行時,以保護設備為原則,運行人員要及時果斷進行緊急停機,避免設備加大損壞的程度。
(3)為保證生產設備健康穩定運行,檢修人員要做好設備管理檔案,對各設備進行定期檢查、狀態分析,找出差距,及時解決,避免造成大的事故。