電廠#3機因頂軸油管破裂造成延遲并網(wǎng)事件分析報告
1、事件經(jīng)過
(1)1月14日0:21時,#3機發(fā)停機令,0:33:35解列。
(2)0:51:05,88JA-1投入,電機電流I=12A,LTTH1=41℃;88JA-1投入后,MarkV發(fā)“頂軸油壓力低”報警,88JE連鎖啟動;就地檢查,88JA-1和88JE-1同時在運行,其出口壓力均為75bar(壓力低報警值設(shè)定為78bar;之前約90bar),#4瓦壓力68bar(之前約86bar),#5瓦壓力81bar(之前約85bar),#6瓦壓力26bar(之前約27bar),外部管路無泄漏,初步判斷,可能是#4瓦內(nèi)管泄漏導致油壓低。
(3)1:04:21,盤車馬達88TG-1投入,惰走時間26分35秒,電機電流I=13.2A,LTTH1=40℃。
(4)為了保證能停盤車處理頂軸油管,運行于1:05時將#3機進行高盤冷拖,并進水冷卻。
(5)6:04時,最高輪間溫度60℃,停盤車、閉鎖啟動,并做好搶修安措。
(6)檢修打開#4瓦軸承蓋,發(fā)現(xiàn)不銹鋼頂軸油管的卡套后卡箍鎖緊部分斷裂,導致頂軸油壓力下降。為盡快能恢復機組并網(wǎng)運行,檢修人員將頂軸油管改為進口高壓橡膠軟管的連接方式。
(7)8:30時,搶修結(jié)束,啟動88QA打油循環(huán),就地檢查無泄漏,88QA出口壓力7.6bar;8:43時,啟88JA-1,泵出口壓力93bar,#4瓦壓力86bar,#5瓦壓力85bar,#6瓦壓力27bar;8:45時,停88JA-1,啟88JE,泵出口壓力89bar,#4瓦壓力86bar,#5瓦壓力85bar,#6瓦壓力27bar。
復查發(fā)電機轉(zhuǎn)子頂起高度:88JA-1運行時,#4瓦0.11mm,#5瓦0.11mm;88JE運行時,#4瓦0.10mm,#5瓦0.11mm。
(8)8:49時,投入88TG-1,電機電流I=13.5A,就地聽音檢查正常。
(8)9:49時,發(fā)啟動令;10:21時機組點火;10:35時#3機并網(wǎng)。
2、原因分析
此次故障的直接原因為頂軸油不銹鋼管在運行過程中振動,造成了不銹鋼頂軸油管的卡套后卡箍鎖緊部位疲勞斷裂。
3、防范措施
(1)加強機組停機檢修時頂軸油管的檢查,以便于提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患,盡早處理,避免機組被迫停運。
(2)在日后機組檢修中,如條件具備,則對不銹鋼管進行固定處理,不讓其自由振動而造成疲勞斷裂。