電廠#6爐低壓系統(tǒng)泄漏推遲#6機并網(wǎng)事件分析報告
1、事件經(jīng)過
(1)2月23日00:14時,#6機解列(#5、8機通宵運行),#6爐停爐后進行相關(guān)的操作和檢查均正常。
(2)02:30時,運行人員進行設(shè)備巡回檢查時,發(fā)現(xiàn)#6爐斜坡煙道人孔門處滴水。02:50漏水已發(fā)展為線狀漏水。
(3)03:00時,值長電話通知檢修人員,要求其進廠檢查處理,其答復:可能漏點較多,一方面夜間人員組織不便,另一方面可能處理不完,天亮時及時來處理。
(4)06:30時,值長電話再次聯(lián)系檢修人員,答復:正在組織人員,馬上到廠。
(5)07:20時,檢修打開#6爐人孔門進行檢查并確認漏點;安排對低壓爐進行徹底檢查和處理。
拆除#6爐低壓爐吹灰器側(cè)外墻板,發(fā)現(xiàn)低壓爐爐后頂部(出口)左起第四彎頭下部翅片管一處吹薄、穿孔泄漏,第五個彎頭上下翅片管各一處,將漏點處作臨時補焊處理;補焊后上水檢查,發(fā)現(xiàn)第五個彎頭上翅片管的翅片根部有一個砂眼狀漏點,放水后將其打磨補焊;繼續(xù)上水檢查,在靠第二個漏點往里第四、五片翅片間又發(fā)現(xiàn)一砂眼狀漏點,聯(lián)系運行放水后補焊,再次上水打壓查漏,未發(fā)現(xiàn)漏點。于11:10時結(jié)束工作。
(6)11:41時,#6機并網(wǎng)。
2、原因分析
(1)#6爐這次一下出現(xiàn)三個漏點的原因應該是低壓爐翅片管質(zhì)量問題,起因是爐后頂部左起第五排彎頭翅片管上管的下壁根部砂眼(翅片與管的焊接質(zhì)量問題)先漏,后在向下的高速汽水流吹蝕(吹損加腐蝕)下引發(fā)了此彎頭下管上壁及邊上第四排彎頭下管上壁的二處減薄、穿孔、泄漏。
(2)#6爐2005年底進行的大修中,為解決低壓爐內(nèi)沖蝕、外腐蝕的泄漏問題,曾對低壓爐的受熱翅片管進行了更換,但是在檢修中檢修的把側(cè)重放在測厚(控制≥3mm)和更換原經(jīng)常出現(xiàn)泄漏的彎頭(內(nèi)沖蝕)及翅片管直管段(外腐蝕)上,而忽視了對新管翅片與管的焊接質(zhì)量。
(3)檢修部在3:00時已接到運行的通知電話,但相關(guān)人員沒有立即采取行動,而是以各種客觀理由,推遲進廠,其所說借口并不能成為導致燃機延遲并網(wǎng)的理由,其一“夜間組織人員不方便”,只能解釋為鍋爐班組組織管理上的不力,鍋爐檢修班組夜班進行搶修確實比較辛苦,但這種情況并非第一次發(fā)生,在日常的工作中完全應該做好零點班搶修的各項人員組織安排;其二“夜間可能處理不完,天亮時及時來處理”更是經(jīng)不起推敲的,檢修人員沒有到現(xiàn)場進行詳細檢查,怎么能判斷夜間處理不完,怎么能確定天亮能及時來處理?“夜間可能處理不完”更應該早點進廠搶修,以確保#6機早上按時準時并網(wǎng)。檢修人員對缺陷處理的拖延是造成#6機推遲并網(wǎng)的間接原因。
3、防范措施
(1)#6爐這部分管段因目前腐蝕情況并不突出,現(xiàn)檢修繼續(xù)加強監(jiān)督運行,并在下一次小修期間安排對爐各薄弱環(huán)節(jié)的檢查及消缺。
(2)加強重視#5/6爐特別是低壓爐的運行和保養(yǎng)工作,特別是目前#5/6爐低壓爐的保養(yǎng)工作基本為空白;運行中要避免運行狀態(tài)中溫度、壓力等參數(shù)的突變和超范圍運行,以避免#5/6爐受到額外的熱應力沖擊。
(3)檢修部要制定和細化零點班設(shè)備搶修的管理制度,合理安排好零點班值班的骨干人員,對外包單位也要安排好相應的零點班應急方案,做到隨叫隨到。
(4)運行值長在零點班碰到緊急缺陷需要在立刻處理的問題上,一定要堅持原則,要有一種不達目的絕不放棄的決心,通知專工和班組長無法執(zhí)行時,可以逐級向其上級反映問題,檢修部內(nèi)解決不了,可以向總工、廠長匯報反映。
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