空分分廠“11?10”II 系列全線跳車事故
一、事故經(jīng)過:
2013 年11 月10 日16:30 馬超巡檢經(jīng)過凝結水泵房時未發(fā)現(xiàn)凝結水泵B 有異常現(xiàn)象。
17:19 中控發(fā)現(xiàn)凝結水泵B 跳車,凝結水泵B 顏色變?yōu)榛疑Y水泵互備聯(lián)鎖投用,A 泵沒有自啟。
為防止凝結水箱液位高聯(lián)鎖跳車,中控17:20 啟動凝結水泵A 泵(此時馬超正在一系列空冷島巡檢還未走到
二系列凝結水泵房巡檢)將凝結水泵互備聯(lián)鎖摘除。關為、常睿軒迅速去凝結水泵房查看,發(fā)現(xiàn)凝結水泵
房里面全是水汽,能見度較低,于是常睿軒迅速打開窗戶,并發(fā)現(xiàn)B 電機上面有較多水滴,A 電機上面有少
量水滴,凝結水泵B 出口法蘭有水向外噴灑。關為迅速將凝結水泵B 打就地,關閉凝結水泵B 進、出口閥
門,之后凝結水泵B 沒有水再向外溢出。
17:25 當班副班長高磊匯報調(diào)度并通知儀表班長黃純潔到現(xiàn)場查找原因,黃純潔到達現(xiàn)場經(jīng)過檢查后聯(lián)系電
氣點檢白佳寧來到現(xiàn)場一起查找原因。
17:26 關為將凝結水泵A 打就地,凝結水泵A 停止運行。
17:27 高磊到現(xiàn)場確認凝結水泵A 電機滿足啟動條件后中控啟動凝結水泵A。之后迅速通知儀表、電氣
對凝結水泵B 進行處理。
至跳車前,凝結水泵B 一直處于檢修狀態(tài),凝結水泵互備聯(lián)鎖摘除。
21:33:21 凝結水泵A 跳車,跳車時液位LI129811A:55.00 LI129811B:59.44 LV129815 開度8.6%。
21:34 運行人員關為進入凝結水泵房,檢查發(fā)現(xiàn)凝結水補水閥開度為一圈左右,后關小至1/4~1/5 開度。
電氣點檢白佳寧確認凝結水泵A 電氣部分無問題。
21:34:45 中控啟動凝結水泵A。此時,液位上漲至LI129811A:68.78 LI129811B:73.56 LV129815 開度49.6%。
21:39:21 凝結水泵A 再次跳車。LI129811A:52.55 LI129811B:56.91 LV129815 開度83 運行人員與班長立
即到凝結水泵房查找跳車原因并全開凝結水箱就地排放閥。同時,中控將疏水泵頻率降至最低,并及時向
調(diào)度、分廠領導匯報情況。
電氣點檢人員白佳寧及空分李佳彬、關為進入二系列空冷島配電室,與電氣人員確認凝結水泵A 泵無
問題后,中控啟動凝結水泵A 三次,均為啟動后立即跳車。
21:42:34 LV129815 全開。
21l:44:21 因凝結水箱液位過高LI129811A:93.00 LI129811B:98.05 聯(lián)鎖跳車。
事故前運行方式:
精餾系統(tǒng)加溫。
常溫水泵A,低溫水泵B,疏水泵A,凝結水泵A 運行,凝結水泵B 處于檢修狀態(tài)。
凝結水泵出口壓力1.01~1.02Mpa。
安全第一,預防為主,綜合治理
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凝結水箱液位LI129811A:52.55 LI129811B:56.91。
二、事故原因分析:
(一)原因分析
1.凝結水B 泵因過濾網(wǎng)卡死葉輪,導致電機堵轉,造成聯(lián)軸器變形和泵體及連接管道振動,以至于泵出
口法蘭泄漏和電機跳閘,是本次事故的直接原因。
經(jīng)查明,該泵自2011 年調(diào)試完成后,一直沒有進行過整體檢查和檢修,遺留在泵內(nèi)的過濾網(wǎng)殘骸屬于
施工時遺留的,因此檢修人員沒能及時發(fā)現(xiàn),導致了本次事故的發(fā)生。
2.凝結水B 泵葉輪卡死電機堵轉使電流突然變大數(shù)倍,熱偶保護和空開過流保護均未動作,導致接觸器
觸頭燒毀并使動靜觸頭燒結在一起不能打開,進而引起接觸器三相短路,將接觸器燒毀,B 泵空開速斷保護
和380V 母線進線開關速斷保護同時動作跳閘,A/B 泵的聯(lián)鎖啟動是靠接觸器輔助觸點實現(xiàn)的,由于B 泵接
觸器動靜觸頭燒結在一起,其輔助觸點沒有返回,所以A 泵沒有自啟動,使事故擴大。但由于快切正確動
作,沒有引起380V 母線所帶的其它設備跳閘,避免了事故進一步擴大。因此,B 泵葉輪卡死使電機堵轉,
且熱偶保護和空開過流保護均未動作,使B 泵接觸器燒毀,是事故擴大的主要原因。
經(jīng)查明,熱偶保護和空開過流保護之所以沒有動作,導致越級跳閘,是因為熱偶校驗設備兩年前已經(jīng)
采購但至今還沒有到貨,無法對熱偶保護和空開過流保護進行校驗。
3.B 泵跳閘后運行人員及時發(fā)現(xiàn),并迅速啟動A 泵,使空分系統(tǒng)繼續(xù)維持運行。但運行4 小時后,出現(xiàn)
A 泵頻繁跳車故障,導致空分II 系列全線跳車。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),電機受潮就地操作箱也有較嚴重受潮現(xiàn)象,但
電機絕緣正常,A 泵幾次跳車也不是保護動作引起的,說明電機受潮沒有引起A 泵保護動作且跳車,初步分
析為控制回路受潮后接地是引起A 泵頻繁跳車主要原因。
后經(jīng)過熱風烘干處理后,A 泵運行恢復正常。
4.阜新機務和電氣檢修人員檢修速度慢,使B 泵沒能及時恢復備用,也是造成事故擴大使空分II 系列全
線跳車的重要原因。
(二)結論
1.凝結水B 泵過濾網(wǎng)卡死葉輪故障,是本次事故的直接原因。
2.凝結水B 泵葉輪卡死故障使電機堵轉,且熱偶保護和空開過流保護均未動作,導致B 泵接觸器燒毀粘
連,使A 泵馬上不能自啟動,進而引起泵出口法蘭泄漏,大量熱水噴出,是事故擴大的主要原因。
3.凝結水A 泵電機受潮就地操作箱也嚴重受潮,導致A 泵頻繁跳車,是事故擴大,最終導致空分II 系
列全線跳車的重要原因。
4.阜新機務和電氣檢修人員檢修速度慢,使B 泵沒能及時恢復備用,也是造成事故擴大,使空分II 系列
全線跳車的又一重要原因。
以上任何一個環(huán)節(jié)不出問題,都可以避免本次空分II 系列全線跳車事故的發(fā)生。
三、防范措施:
(一)各個分廠對有可能存在施工殘留物且影響設備運行的隱患進行排查,防止類似事故的發(fā)生。
(二)工程部加強對施工質量的過程管理,設備部和各個分廠在施工過程中和中交前加強跟蹤和檢查,
防止類似事故的發(fā)生。
(三)電氣分廠對380V 熱偶保護進行排查,對大電流不具備校驗條件的,更換為電子保護器。
(四)對潮濕和可能漏水、噴水等環(huán)境的電氣設備,做好防潮、防水措施。
(五)設備部及各個分廠對搶修工作加強管控,以提高搶修進度。
(六)阜新工程公司加強人員培訓,提供人員素質,為搶修工作提供技術保障。
(七)物資部縮短采購周期,以滿足生產(chǎn)需要。
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