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一起著火事故的分析


??? 某化工公司在帶壓不置換動火過程發生一起火災事故,經分析及周圍空氣沒有得到徹底置換,且又因一切斷閥內漏造成可燃物質順著焊口流出,積存在周圍地溝中,導致火災事故;對此類事故的處理、教訓、防范提出了詳細的建議。

??? 2003年12月12日18時30分左右,山東省某化工公司發生一起動火作業引發火災的事故。

??? 1事故經過

??? 2003年12月12日16時左右,因前工序蒸汽管道出現漏點需補焊,化工車間被迫停車。前工序蒸汽管道大約4h才能補焊完,化工車間決定利用這4h將一甲胺精餾塔塔底更換流量表,當時化工車間技術員認為該精餾塔各切斷閥門都不漏氣,為了趕進度,決定關死閥門泄壓,再用排污閥向內沖氮氣后升壓、泄壓,如此反復兩遍后,辦理動火證動火。

??? 電焊上將原流量計割下后,已到18時的開飯時間,于是一行人都去食堂吃飯,大約0.5h后回來火焊接,當焊槍接近管道用打火機點火時,突然從塔底管道處著火,并蔓延到整個地溝,監護人一看情況不妙,就開大排污閥加大氮氣通入量,導致火勢更加猛烈。當消防員關死排污閥后,用水槍堵住已被焊割開的漏洞,并用大量水撲救地溝中的火,直到熄滅。

??? 2事故原因

??? 此動火作業嚴格來說是帶壓不置換動火,用氮氣置換也是增加保險系數而已。此類動火關鍵在于兩點:一是正壓,二是流出物質不斷燃燒。而本次作業卻犯了兩個錯誤:一是雖充氮氣但沒有控制流量,導致氮氣沒有完全稀釋可燃氣體,系統及周圍空氣沒得到置換;二是吃飯時間內因一切斷閥內漏(事后查出是氣相閥)使可燃物質進入精餾塔,而又割開焊口使可燃物質順著焊口流出,可燃物積存在周圍地溝中,導致一開打火機就發生劇烈燃燒這一火災事故。

??? 發生著火事故后,監護人犯了一個錯誤,就是將向塔內充氮氣的排污閥開大,誤認為這樣會使火勢減小,但這時塔內可燃液體在氮氣壓力下,順著隔開的焊口噴出來,導致火勢越來越大。

??? 3事故教訓

??? (1)此類帶壓不置換動火時一定要先檢查有無泄漏閥門,實在沒有把握就加盲板安全隔絕,防止物料串入,導致動火時突然增加大量可燃物質,有可能控制不住火勢導致火災事故的發生。

??? (2)最重要的一點,此類動火一定要檢測周圍空氣中可燃物的濃度,動火分析后,如可燃濃度高,一定先要稀釋周圍空氣,待濃度降到合格后再進行動火作業。

??? 4防范措施

??? 此類帶壓不置換動火首先要抓住根本就是正壓,作業程序是先分析漏點周圍空氣中可燃物濃度,如果中燃物濃度低于其爆炸極限則應在漏點處將可燃物點燃,如可燃物濃度高于其爆炸極限,一定注意用防爆的方法稀釋。中間最好不停止作業,如停止,一定重復以上步驟方可作業。

??? 二是焊接之前應先測定泄漏設備的壁厚,以確定合理的焊補方案,防止壁厚過薄,焊接時燒穿設備導致火熱突然猛烈增大。

??? 三是注意泄漏設備內的含氧量,應控制在1%以下。

??? 四是注意如需高處作業,要準備好安全撤離通道。希望以上教訓給同行帶來一些啟迪。

??? 信息來源:化工安全與環境

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