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柳塔煤礦12104綜采面過空巷壓架事故

一、工程概況
工作面開采條件
12104綜采工作面位于柳塔煤礦12煤西盤區,推采長度1168.8m,面長250m,煤層平均厚度3.9m,設計采高3.9m。工作面底板標高1129.9~1136.8m,地面標高1235.8~1290.3m,埋深127.75m,地表為第四系風積沙,部分地段有沙柳、沙蒿植被。工作面基巖厚度為90~104m,泥質粉砂巖、粉砂質泥巖,礦物成份以石英為主,長石次之,云母含量較少,泥質粉砂狀結構,層理為顯,塊狀結構。
工作面順槽垂直12煤西盤區大巷布置,工作面推采880m后,工作面過第一條平行工作面的空巷,892m后過第二條平行工作面的空巷,空巷寬4.2m,高3.4m,兩條空巷間煤柱寬度為4.4至14.4m。

工作面主要配套設備
采煤機選用6LS5/LWS505型采煤機,截割高度2.5~4.5m,裝機總功率1580KW;刮板輸送機選用JOY公司生產的3×700KW型輸送機;轉載機選用JOY公司生產的JOY375KW型轉載機;破碎機選用JOY公司生產的JOY375KW型錘式破碎機;液壓支架選用神坤公司的ZY8800/22/45型兩柱電液控支架支護,共147。乳化液泵站系統采用雷波公司生產的S300高壓泵站(共4臺);噴霧泵選用雷波公司生產的S300噴霧泵站(共2臺)。

(三)工作面礦壓情況
工作面正常回采期間,周期來壓步距為9.3m,正常壓力階段持續7.15m,來壓持續2.15m,來壓期間工作面部分支架立柱安全閥開啟,煤壁有片幫、炸幫,頂板有掉渣、漏矸現象,壓力峰值達到450Bar。立柱下沉量在200mm以內。工作面兩端頭及順槽來壓不明顯,沒有出現較大裂隙,頂板稍有小塊脫層、磷皮現象。
(四)空巷支護情況
1#空巷頂板采用錨桿+鋼筋網+π型鋼帶+錨索聯合支護,錨桿間、排距為1.0m,規格為16×2000mm圓鋼金屬錨桿,網片為6.5mm鋼筋焊接網片,網格150××150mm。錨索為15.24×8000mm,錨索排距1.0m,一排5套錨索,安裝一條π型鋼帶。兩幫采用玻璃鋼錨桿+塑料網聯合支護,錨桿間排距為1.0×1.0m,錨桿規格為18×1800mm高強度玻璃鋼錨桿。
2、2#空巷采用錨桿+鋼筋網+π型鋼帶+錨索+液壓單體支柱聯合支護,錨桿間、排距為1.0m,規格為16×2000mm圓桿金屬錨桿,網片為6.5mm鋼筋焊接網片,網格150×150mm。錨索為15.24×8000mm,錨索排距1.0m,一排5套錨索,安裝一條π型鋼帶,后用22×8000mm錨索+π型鋼帶進行二次補強支護,錨索間排距為1.0m;單體+鋼帶支護為一帶四柱,柱距1.0m,鋼帶為π型鋼帶。兩幫采用玻璃鋼錨桿+塑料網聯合支護,錨桿間排距為1.0×1.0m,錨桿規格為18×1800mm高強度玻璃鋼錨桿。
二、事故經過及造成的損失
事故經過
2011年10月13日,12104工作面開始回采,根據措施要求工作面提前調斜,機頭超前機尾10m與空巷斜交。10月16日夜班工作面開始過1#空巷,工作面無來壓跡象,支架初撐力在252~320Bar間,頂板無下沉,煤壁無片幫等現象。10月17日早班45架處進入2#空巷2.5m,機尾剛過完1#空巷進入煤柱,機頭機尾相差10m。因工作面底板多處起伏不平,導致刮板運輸機在45架處跳鏈,綜采隊停機處理,此時工作面中部43~100#架來壓明顯,局部安全閥開啟,2小時后處理完畢恢復生產,此時支架壓力達到450~500Bar,50~90#架安全閥全部開啟,空巷幫部出現炸幫,來壓持續4小時,造成工作面中部60~80#架段頂板急速下沉,下沉最大值為1000mm(立柱無行程),此時煤機行至59#架向機尾處,煤機受阻無法通過,導致工作面停產,同時2#空巷內靠煤柱側70根液壓單體支柱崩斷、損壞,共計影響3個生產班生產。
財產損失
損壞液壓單體支柱70根,損失20萬余元,硬巖截齒損耗265個,損失10萬余元,合計損失30余萬元。
三、事故原因分析
直接原因
1、工作面支架工作阻力8800kN,阻力較小,支護強度不滿足過空巷時老頂懸臂產生的強礦壓支撐需求。
2、設備檢修不到位,在工作面過空巷期間,刮板運輸機發生跳鏈,停機檢修,造成壓力持續增大后,2#空巷頂板下沉,影響工作面正常過空巷。
間接原因
柳塔煤礦從2006年采用綜合機械化采煤工藝以來,無過空巷回采的經驗,過空巷時,調斜角度小,造成工作面過2#空巷期間空頂面積大,發生頂板下沉事故。同時因對2#空巷頂板下沉量及下沉速度預計不足,提前沒有制定過空巷期間如發生壓架、冒頂后的處理措施,現場處理的工器具準備不到位,致使發生支架立柱下沉后,沒有快速應對措施,導致事故進一步擴大,影響時間增長。
(三)主要原因
1、兩條空巷煤柱小,過空巷期間無法做到有效避壓。在通過1#空巷后,頂板未及時跨落,使采空區頂板形成大面積懸頂,過2#空巷時,工作面周期來壓,使壓力集中在支架上方,造成工作面頂板下沉,煤機無法通過。
2、2#空巷支護方式不合理,采用單體和錨索支護,單體支護強度不夠,在頂板下沉時,不能有效起到支護效果;同時揭露2#空巷后,每割一刀煤,需停機將空巷內液壓單體回撤,導致工作面無法快速推進,在來壓后,頂板下沉,煤機無法通過。
3、工作面在回采接近空巷時,采高仍為3.6m,與空巷高度一致,未考慮到空巷頂板在來壓后的下沉量,沒有及時臥底調整采高,在2#空巷頂板下沉到2.8m時,造成煤機無法通過。
四、采取的防治措施及取得的效果
將煤機頂護板外檐割掉,增加有效空間,利用煤機拉底通過。在推采過程中,遇到煤機通不過的地方,割掉支架側護板,保證煤機通過。逐刀進行割底調整,最終工作面順利通過2#空巷。過空巷歷時4天,其中處理壓架事故3個小班,
五、事故經驗教訓
生產組織方面
過空巷前,組織召開過空巷專題會議,安排布置過空巷期間的準備工作,制定有效的獎懲激勵辦法,建立一支由專業技術人員、管理人員及操作人員組成的組織可靠,應對及時的領導小組。
在過空巷前,礦井要組織技術人員和綜采隊管理人員,共同制定切實可行的過空巷安全技術措施,并組織學習,嚴格落實。
生產指揮中心要提前與總調度室聯系,保證在過空巷期間,原煤倉倉位,防止過空巷期間因無倉位,而影響正常過空巷。
生產技術方面
工作面過空巷應根據煤柱寬度適當調斜,小面積逐刀揭露空巷,以便減小空頂面積,防止工作面因空頂面積過大而發生冒頂事故。
兩條平行空巷,煤柱小的情況下,1#空巷支護強度不宜太大,否則在過完1#空巷后,頂板不能及時跨落,形成懸頂,影響2#空巷通過。為了使1#空巷頂板能夠及時跨落,在過1#空巷時,拉架過程中,利用反復降架、升架的方式將1#空巷底板錨索破壞。
工作面過空巷前,要根據空巷高度,合理調整采高,充分考慮空巷頂板下沉量提前臥底調整采高,保證支架大腳和運輸機處于下扎狀態,以便空巷頂板發生下沉時,煤機能夠快速降低頂板高度,正常通過。
在過空巷前制定措施,實時觀測頂板位置及下沉量,便于提前調整工作面頂板位置。
在2#空巷與1#空巷間煤柱小于10m的位置和聯巷口,采用打設木垛形式支護,便于增加支護面積和強度,防止在過1#空巷時,2#空巷頂板受采動影響出現下沉。可以考慮過2#的空巷時,木垛打設靠1#空巷側,便于空巷揭露時,拉架后,及時挑梁。
在工作面支架配套時,根據頂板巖性,埋深和頂板下沉等因素,選用大阻力支架支架。
2#空巷支護采用15.24×6500mm錨索,抗拔力小,應采用22×8000mm錨索補強支護,加大支護強度。
(三)機電業務保安方面
1、過空巷前,對工作面的所有設備做一次徹底檢查,確保設備在過空巷期間不帶病運行。需更換的大修部件,必須在過空巷前完成更換,期間做好物資儲備工作。
2、在過空巷前,組織相關人員對礦井供排水、供電、運輸系統進行徹底排查,保證過空巷期間各系統正常運行。