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#6B給煤機跳閘爐膛爆燃事故

  一、事故經(jīng)過

  2003年9月18日,白班#6機組負荷192MW,A、B、D、E煤層運行,CCS控制方式。

  7:11分 6B給煤機落煤管堵煤,6B給煤機跳閘。立即解CCS為TF控制方式。

  7:12分6B磨煤機跳閘,6A層燃燒不穩(wěn),負荷從190MW下降至80MW,汽泵出力不足,汽包水位下降。

  7:14分投油槍AB1、AB3,爐膛出現(xiàn)爆燃現(xiàn)象。爐膛負壓波動最高到+2700Pa,負荷迅速回升到200MW,汽泵出力快速增加,給水量大幅度增加。汽包水位出現(xiàn)大幅波動,加上爆燃出現(xiàn)的虛假水位,汽包水位最高達到+308mm。,后因延時不夠,才沒有出現(xiàn)MFT的嚴(yán)重后果。

  二、事故分析總結(jié)

  1、在此次事故過程中, 因連續(xù)暴雨天氣,6B給煤機出口堵煤,由于6A煤層相距6D煤層很遠(這點與一、二期的鍋爐不一樣),影響6A煤層著火、燃燒穩(wěn)定性,致使負荷大幅度降低,汽包水位調(diào)節(jié)難度變大。6B給煤機因堵煤跳閘后,因點火能量不足(負荷小于30%)6B磨跳閘。

  2、6B給煤機出口堵煤后,6A層煤粉著火、燃燒不好,部分煤粉沒有著火,當(dāng)油槍投入時,爐膛內(nèi)部產(chǎn)生爆燃現(xiàn)象,爐膛負壓瞬間高至+2700Pa,后恢復(fù)正常。由于爐膛出現(xiàn)爆燃,汽包水位產(chǎn)生虛假水位,水位瞬間上沖到+308mm后回落,情況極其危險,已準(zhǔn)備打閘小機,但發(fā)現(xiàn)水位回落(爆燃前蒸發(fā)量約350t/h,給水量198t/h,汽包水位+101mm且是下降趨勢)。以后出現(xiàn)A、D磨隔兩層運行,油槍又不能及時投入的異常情況時,為防止爆燃事故發(fā)生,應(yīng)先及時投入CD或EF層油槍(防止滅火),將A磨煤量降到最小運行或停運A磨運行,再投入AB油層,重新恢復(fù)A制粉系統(tǒng)運行。這樣可避免或減小爆燃情況發(fā)生。鑒于#5、6爐煤層設(shè)計的特殊性,建議“煤層火檢全部失去聯(lián)跳該煤層“的保護應(yīng)該恢復(fù),這樣可避免這種爆燃情況的發(fā)生。

  3、投油槍過程中,因擺角不合適(40%-60%),導(dǎo)致油槍不能及時投入,使A煤層著火、燃燒惡化,負荷大幅降低。建議把這一條件模擬掉(#5爐已經(jīng)模擬掉)。

  4、當(dāng)負荷大幅波動時,還應(yīng)注意兩汽泵時而出力時而不出力,并切回機側(cè)“轉(zhuǎn)速自動”,爐側(cè)失去操控權(quán),汽包水位較難控制。

  5、目前#5、6機組在CCS和TF方式下,跳臺給煤機汽機調(diào)門關(guān)得過快,負荷均出現(xiàn)大幅度降低,這種情況在一、二期是不會出現(xiàn)的,什么原因有待分析。另外三期的調(diào)門開關(guān)速率操作員也無法在OPU站上改變。

  6、以后A、C磨隔層運行時,一定要注意防止類似事故的發(fā)生。鑒于三期煤層設(shè)計的特殊性,無論什么情況都不能允許隔兩層磨運行。

  7、由于三期機組和一、二期機組存在的差異,在事故情況下,可能會有不可預(yù)見的情況發(fā)生,平時需要大家結(jié)合設(shè)備的實際性能和設(shè)計特點多作事故預(yù)想,而且要把問題想透,不能完全停留在一、二期機組的老經(jīng)驗上。這次沒有跳機是幸運的,但暴露出很多問題,值得大家好好反思和總結(jié)。