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#3鍋爐(2008T/H)甲側過熱器安全門動作

 【簡述】

  2004年7月24日,由于#3爐#6給煤機跳閘,運行調整操作不及時,造成#3爐甲側過熱器安全門動作。

  【事故經過】

  07月24日8:40機組負荷500MW;#2--#6制粉系統運行;總煤量:233t/h;主汽壓:16.67Mpa;調門開度:95.5%;機組控制方式:協調。8:48,#6給煤機跳閘,首出“液壓油壓低”,就地確認為熱工電磁閥與油管路連接處呲開。同時,協調將另外運行4臺磨加煤至60t/h以上,操作員解除機組協調,手動減各磨煤量,準備啟動1號磨煤機。8:49,值長令減負荷至450MW,煤量減至207t/h,關調門至93%。8:52過熱器安全門啟座:主汽壓:18.18Mpa;過熱汽壓:18.406Mpa。操作員開大調門(負荷最高580MW),減小煤量,調整汽包水位,6秒鐘后安全門回座。就地確認為甲側過熱器安全門動作,檢查確認安全門確已關閉,全面檢查汽水管道、爐水泵系統、水冷壁下聯箱等處無異常。

  【事故原因】

  1、#6給煤機跳閘,#6磨繼續運行,同時協調將其它運行制粉系統煤量加大,導致進入爐膛煤粉突增。

  2、運行人員解除協調不及時,減煤速度慢,處理不夠果斷。

  3、當時調令減負荷,關調門后,沒有及時監視主汽壓力變化。

  4、啟動#1磨,暖磨風量大,低溫過熱器出口溫度高,一級減溫水量由70t/h加大至171t/h,導致過熱汽壓劇增。

  【防范措施】

  1、機組協調方式、磨煤機自動控制狀態,磨煤機煤量加裝上限,最大值60T/H。有效的防止制粉系統跳閘,自動狀態的磨煤機增加煤量過大。

  2、加強對運行人員的技術和安全的管理,認真執行運行規程及安全規程的有關規定。

  3、運行人員對制粉系統跳閘做好事故預想。