四號(hào)爐膜式水冷壁管因鰭片焊接質(zhì)量原因拉裂泄漏,停機(jī)處理
事件經(jīng)過(guò):23:52運(yùn)行填報(bào)#4爐乙側(cè)15米處F5吹灰器內(nèi)漏缺陷,11日上午爐本體班組織消缺,檢查吹灰器無(wú)泄漏及其他異常,聯(lián)系鍋爐專業(yè)確認(rèn)為F5周圍水冷壁泄漏,報(bào)廠部研究決定在檢修及運(yùn)行人員密切監(jiān)督下機(jī)組降壓運(yùn)行,并進(jìn)一步確認(rèn)泄漏情況,16日0時(shí)停爐消缺,申請(qǐng)工期4天。16日下午鍋爐放水完畢,18:50爐內(nèi)溫度具備扎腳手架條件,23:30架設(shè)完畢,就地檢查發(fā)現(xiàn)吹灰器正下方兩根水冷壁管連接鰭片在上端50mm范圍內(nèi)多段拉裂,其中與北側(cè)管焊接點(diǎn)拉裂形成初始泄漏點(diǎn),高壓水柱噴出致使兩管間相互吹損共形成3個(gè)泄漏點(diǎn),其余拉裂形成水冷壁管表面裂紋。打磨清理泄漏點(diǎn),聯(lián)系生產(chǎn)部金屬組進(jìn)行表面著色檢查并徹底挖凈裂紋后對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ);拉裂鰭片向下打磨50mm后磨成圓弧型,以消除局部應(yīng)力,17日02:00全部完成,9:00鍋爐上水至20米左右,檢查焊接處無(wú)泄漏。
暴露問(wèn)題:由于安裝吹灰器,需要把兩根水冷壁彎管形成吹灰器孔,彎管根部采用鰭片焊接連接,鰭片端部焊接存在咬邊缺陷加上鍋爐長(zhǎng)時(shí)間變負(fù)荷運(yùn)行,兩根水冷壁受力不均,應(yīng)力集中在鰭片端部,把一側(cè)水冷壁管拉裂,造成泄漏。
防止對(duì)策:為防止類似情況在周圍發(fā)生,標(biāo)高15米的14臺(tái)吹灰器全部扎腳手架檢查吹灰器孔上下水冷壁管連接鰭片情況,宏觀檢查無(wú)缺損、無(wú)開(kāi)裂;另外建議在機(jī)組大修期間對(duì)爐內(nèi)同類點(diǎn)進(jìn)行裂紋和應(yīng)力掃描,以及時(shí)消除水冷壁在該點(diǎn)的泄漏隱患。
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