煉鋼廠12?19物體打擊傷害事故
事故時間:2013 年12 月19 日 16 時 10 分
事故類別: 物體打擊
傷亡情況:一人 左腳截肢
事故概況:
2013 年 12 月 19 日 16 時 10 分許,山西太鋼不銹鋼股份有限公司煉鋼二廠運轉車間在南區轉爐跨 7 米平臺檢修 2#140T 天車時,橫立在平臺上的板鉤發生傾倒,砸在轉爐丙班班長李 XX(男,37 歲)左側小腿和左腳上,造成左腳腳部跗骨、趾骨、踝骨和脛骨多處骨折,軟組織嚴重挫傷,導致左腳截肢。
事故經過:
2013 年 12 月 19 日,南區 2#轉爐和 4#連鑄機檢修。2#140T 天車因鉤瓦磨損嚴重,同步配合檢修,更換南北側的板鉤為主要工作。車間副主任郭 XX 簽發了檢修工作票,檢修時間為 9:00-18:00。8 時許,運轉車間南區檢修作業長賀 XX 聯系調度室對南區轉爐跨2#140T 天車進行板鉤更換,檢修作業在 7 米轉爐平臺進行。作業前,運轉車間轉爐點檢員王 X 智給中冶寶鋼 8 名外協進行了安全交底。檢修作業長賀 XX 負責現場協調管理,點檢組長王 X 智和點檢員王 X 組織外協進行檢修作業,運行人員配合。
(一)板鉤的拆除
9 時許,外協工準備好檢修器具來到轉爐爐前平臺進行檢修作業,南側板鉤順利拆下,北側板鉤因卡澀嚴重拆除不下,10 時 30 分吊運到 0 米廢鋼料場使用拆爐機拆除,12 時許,拆下北側板鉤。
(二)板鉤的安裝
14 時,新板鉤吊運至 4#轉爐7米平臺的爐前進行安裝作業(因同跨位的其他 5 臺天車需進行鐵水吊運,合金、廢鋼加料、倒渣鍋等作業,所以需要相互錯讓和等待) ,南側板鉤安裝較順利,北側由于板鉤銷軸不匹配,對銷軸進行多次加工后,15 點 30 分,再次組織安裝北側板鉤。
(三)事故的發生
16 時 02 分, 運行二班丙班班長李 XX 站在橫立起的板鉤北側, 指揮 140T天車龍門鉤橫梁點動下降,對位吊插與板鉤端頭,在天車龍門鉤橫梁電動下降時, 由于碰觸導致板鉤突然向北側傾倒, 扶板鉤的外協人員立即撤離,倒下的板鉤砸到班長李 XX 左小腿和左腳上。點檢員與外協工試圖使用撬棍撬起板鉤,但由于太重未果,隨后李 XX 自己指揮天車小鉤將板鉤吊起后將腳移出。事故發生后,現場管理人員撥打了 3019120,16 時 30 分,將李 XX送往太鋼醫院救治。
事故原因:
1 、 直接原因:
安裝板鉤過程中,非穩態傾斜放置的板鉤(2.1 噸,最大高度 1350mm)在外力作用下傾倒,指揮天車配合作業的李 XX 站位不當,是造成本起事故的直接原因。
2 、 重要 原因: :
檢修作業中,未按照作業標準要求組織使用吊車將板鉤懸吊限制,也未采取防止板鉤傾倒有效措施,在板鉤處于自由直立狀態下通過龍門鉤橫梁下降與板鉤連接銷軸, 最終導致板鉤失穩傾倒, 是造成事故的重要原因。
3 、管理原因
運轉車間檢修組織不嚴謹,檢修準備工作不充分,未提前對作業條件變化帶來的限制和動態變化認真分析,導致實際作業未能嚴格按照檢修標準要求進行,是造成本起事故的管理原因。
經驗教訓 :
1、每一項檢修作業,都應進行充分的風險分析和工作準備。輕視檢修作業的組織管理,忽視檢修作業過程的風險防控措施的落實,不注重檢修作業條件的優化,是導致事故發生的根源所在。逐級管理人員都應按照工作職責, 動態完善檢修管理流程, 明確工作票等載體的規范應用, 有計劃、有步驟的組織檢修作業。
2、標準化作業是安全高效進行檢修作業的保障條件。管理人員應結合生產條件、作業環境變化、人員結構調整,定期優化作業標準;要通過現場作業跟蹤,檢查標準的執行情況,嚴格按照作業標準指導檢修,根據作業現場具體變化,動態的完善安全技術措施和管理措施。營造共同維護作業標準,依據作業標準開展檢修作業的平臺和氛圍。
3、要認真組織開展細致深入的日常安全培訓教育,規范班前會管理,加強班前安全教育和風險警示,充分樹立“風險無處不在”和“風險可防可控”的理念;要充實周安全活動內容,指導職工學習掌握本崗位的作業規范和標準條款,明確每項工作的安全要點,規范危險預知訓練工作,提高職工識別和防控危險因素的能力。
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